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手把手教你学修汽车空调制冷系统(原理 详解 案例)


基础知识

汽车空调是利用制冷剂循环流动来实现制冷的,如果没有制冷剂,制冷装置就无法实现制冷,其作用就像人的血液一样,制冷剂的性能直接影响制冷循环的技术经济指标, 应根据不同制冷装置的特点,合理选择制冷剂,使制冷装置正常工作和安全运行。




实际操作

汽车空调制冷系统检漏

汽车空调系统工作条件比较恶劣,极易造成部件、管道损坏和接头松动,使制冷剂发生泄漏,其泄漏的常发部位见表9-1。




汽车空调系统常用的泄漏检查方法如下:

(1) 肥皂水泡沫法检漏 

制冷剂泄漏部位会同时渗出冷冻润滑油,因而若发现在某处有油迹,应用手直接触摸检查或用清洁棉丝擦拭,如果擦去以后还有油渗出,就可判定汽车空调系统的泄漏,如果擦去以后没有油渗出,可用肥皂水检查,把肥皂水均匀、完整地刷在可能的泄漏部位,然后仔细观察,如有气泡,就可判定汽车空调系统的泄漏。

(注意:肥皂水检查法不能检查压缩机、冷凝器及蒸发器等不宜涂肥皂水和不好观察部位的泄漏,主要可检查管路部位泄漏,高压管路检漏在空调运行和不运行时均可查,但低压管路检漏在空调不运行时才可查。)

(2) 加压法检漏 

首先按图9-2所示将高压软管接在高压检修阀上, 低压软管接在低压检修阀上。

由于压缩空气中的水分会在膨胀阀造成冰堵现象,所以不可用来检漏,常用工业氮气,其优点是无腐蚀性、无水分,且价格便宜,检漏工艺是将瓶装高压氮气用减压表减压,向制冷系统中灌注1.5MPa左右氮气后,用肥皂水均匀地涂在系统的各接头和焊接处,仔细观察是否有气泡、渗漏的声音等发现渗漏处应做出标记并进行及时的处理ꎬ 然后再去检查其他接头和焊接处,检查必须仔细,并反复检查3 ~5 次,直至完全消除渗漏。检查完后,还要再试漏,方法是空调制冷系统保压24 ~ 48h。若压力不降低,则说明制冷系统密封合格,若压力降低明显,则说明还有未查到的地方,必须再进行检漏,直至完全消除渗漏。


(3)真空法检漏 

真空法检漏是指在对制冷系统抽真空以后,保持系统真空状态一段时间(至少60min),然后观察系统中的真空压力表指针是否移动(即指针是否发生变化)的一种检漏方法。如真空指示没有变化,则说明系统无泄漏,如真空指示有回升,则说明系统有泄漏。

(注意:要说明的是,采用这种方法检漏,只能说明制冷系统是否泄漏,而不能确定泄漏的具体部位)

(4)充氟检漏 

在上述前几种检漏以后就要充氟检漏,充氟检漏的方法是将歧管压力表分别连接在压缩机的高、低压检修阀,中间连在制冷剂瓶上,然后打开手动高、低压阀和制冷剂瓶,向制冷系统加入氟利昂制冷剂,当压力达到0.1MPa时,分别关好手动高、低压阀和制冷剂瓶,对系统保压几小时。若系统压力不变,就说明系统没有泄漏。若系统压力下降,就说明系统存在泄漏,此时要用卤素检漏灯或电子检漏仪找出泄漏部位后再进行补漏。

(5)紫外线检漏灯荧光检漏 

紫外线光能引起在紫外激光染料中的荧光分子发出黄色或黄绿色荧光,紫外线检漏灯荧光检漏检测方法就是将一种荧光泄漏探测染料压入制冷系统中,用紫外线灯照射,系统有泄漏,则会发黄色或黄绿色光,荧光分子可保持两年有效。

(6)染料溶液检漏 

这是一种可以放入汽车空调器的有色溶液,在渗漏处染料会显示。而且零件会着色,有些制造厂商供应含有红染料的制冷剂,这种制冷剂也是用正常方法装入汽车空调器。其他的染料溶液还有浅黑色的染料或示踪液可帮助准确地确定小的泄漏,围绕泄漏点着上一层有色薄膜染料就可显示出准确的位置,依据所使用的染料,薄膜可以是橘红色或黄色。染料一旦被吸入汽车空调系统,它就可以保持到系统被清洗为止,而丝毫不会影响系统的运行。图9-3所示为制冷剂染料检测组件。





维修案例

案例: 奔驰E280轿车空调制冷效果差

(1) 故障现象 

一辆2007款奔驰E280 W211轿车(搭载M272型发动机)其空调制冷效果差。

(2)故障分析 

连接故障检测仪读取故障码,结果没有故障码。读取数据流,数值都在正常范围内。检查空调系统高、低压管路内的压力,高压管路内的压力在1200 ~ 1500kPa频繁波动,而低压管路内的压力趋近于400kPa。起动发动机,接通A/C开关,并将空调风量调至最大,空调制冷情况正常。当发动机运转一段时间后,故障出现,空调中间两个出风口出来的风是冷风,但风量明显没有达到最大,最多为二分之一的风量,而两边的出风口出来的风趋近于自然风,风量也很小。此时用故障检测仪检查,仍然没有异常,于是怀疑制冷剂不足。因为当制冷剂不足时,会造成空调压缩机离合器频繁吸合,甚至导致空调压缩机不工作而使制冷效果变差。用制冷剂加注机抽出制冷剂,回收到940g的制冷剂,说明制冷剂充足。

高压管路的压力在1200 ~ 1500kPa 频繁波动,是一种不正常的现象,正常情况下,在接通A/C开关后,高压管路的压力应该在1300kPa左右,不应有很大的波动,怀疑是空调压缩机内部斜盘机械磨损,导致压缩出的制冷剂不均匀,从而使高压管路内的压力频繁波动。于是,将新的空调压缩机装在车上试车但故障依旧存在,再次接上空调压力表查看高、低压管路内的压力,高压管路的压力仍然是在1200 ~ 1500kPa频繁波动,低压管路的压力仍为400kPa没有任何下降。因此,故障并不是因为空调压缩机损坏造成的。低压管路压力为400kPa,明显高于标准值,怀疑是由于某一段低压管路存在异常,导致低压管路压力过高。于是对低压管路进行检查,低压管路从膨胀阀到空调压缩机一共分成两个部分,由一个快速解锁卡子(管路接头) 连接(图9-1),而低压测试口在快速解锁卡子的上游,也就是到膨胀阀的管路上。低压管路异常有两种情况,一种情况是低压管路压力过低。另一种情况是低压管路压力过高。如果低压管路压力过低,说明在测试口的上游存在堵塞,即膨胀阀到快速解锁卡子的管路被堵塞,从膨胀阀流出的制冷剂无法顺畅地从低压管路的上游进入空调压缩机,在测试口的上游形成节流,因此测得的压力会变小。反之,如果低压管路压力过高,则说明在测试口的下游管路存在堵塞,也就是从快速解锁卡子到空调压缩机的管路被堵塞,以至于制冷剂无法顺畅地从低压管路的下游流至空调压缩机,在测试口的下游形成节流,制冷剂在快速解锁卡子附近聚集,导致在低压测试口测得的压力过高。

回收完制冷剂后,拆下快速解锁卡子到空调压缩机的管路,用内窥镜查看,发现管路内壁明显有异常的膨胀现象,在低压管路内形成节流,导致低压管路压力过高。


(3)故障排除 

把原车的空调压缩机装回车上,更换异常的低压管路后试车,风量正常,制冷效果良好,故障排除

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