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原创:1100kV GIS 断路器C相合闸电阻、隔离开关C相故障分析

一、故障简述

2018年4月24日20时58分,特高压XX站在3号、6号主变启动期间,1000kVI母复役操作过程中,1000kVI母由T031开关充电成功,在合上T0411闸刀时,1000kV I母两套母差保护(#915、#150)C相动作,故障电流最大值24.15kA(二次值8.09A,CT变比3000/1),I母线跳闸,T031开关三相分闸;T041、T042间两套短引线保护(#922、#123)动作,T042开关三相分闸。

二、设备运行情况

2.1故障前运行方式

4月24日20:58,1000千伏系统:T031 、T032、T033、T042、T043、T052、T053开关运行,T011、T013、T041、T051、T071、T073开关冷备用,1、4号主变运行,3、6号主变冷备用。500千伏系统:5011、5012、5013、5031、5041、5043、5051、5052、5071、5081、5083开关运行,5032、5033、5072、5073开关冷备用,5021、5022开关检修。本次故障发生在1000kV I母复役期间,故障前已完成1000kVⅠ母侧投切空载#6主变试验,故障发生时正在进行T041从冷备用转运行操作,T0412隔离刀闸未合,正在合上T0411隔离刀闸,故障前运行方式如图1所示。故障后1000kV I母转检修状态,T041断路器转检修状态,T042转冷备用状态。

2.2设备基本情况

特高压XX站1100kVGIS为XX开关电气有限公司的ZF17A-1100型产品,额定短路开断电流63kA,额定电流6300A,2015年2月生产,2016年9月11日投运。

1000kV I母第一、二套母差保护型号分别为南瑞继保PCS-915C-G、北京四方CSC-150(国网标准化版);泰吴I线尚未投运,现场相应配置T041/T042断路器间短引线保护,两套保护型号分别为南瑞继保PCS-922G、北京四方CSC-123。

三、现场检查情况

3.1二次设备检查情况

1)SOE事件信息

现场调阅故障前后监控后台SOE事件信息,如表1所示。

具体动作时序如图2所示,可以看出本次故障在T0411刀闸合闸瞬间发生,1000kV I母母差保护及T041/T042断路器间短引线保护相继动作,跳开T031、T042等运行断路器。

2)故障录波数据分析

特高压XX站T041断路器CT绕组分布如图3所示。

图3 T041断路器CT绕组分布示意图

故障发生后,现场调取T041/T042断路器间短引线保护、1000kV I母母差保护及故障录波器等波形发现,在本次故障过程中,两套短引线保护装置及T041断路器保护装置均感受到故障电流,如图4、图5所示,相应CT绕组为靠近I母侧1LH~3LH绕组。

图4 T041/T042断路器间短引线第一套保护PCS-222G波形

图5 故障录波器 T041电流波形(断路器保护串接)

而I母母差保护T041支路未感受到故障电流,如图6所示,相应CT绕组为靠远离I母侧7LH~8LH绕组。

图6 1000kV I母第一套母差保护PCS-915A录波波形

其故障电流符合图7特征,即T041断路器靠近I母侧TA感受到故障电流、远离I母侧TA未感受到故障电流。

图7 故障电流特征分析

由于在T031断路器充电I母的过程中无故障,而在合T0411刀闸时发生故障,且故障电流特征经分析满足上述情况,初步判定故障点位于I母侧电流互感器至T041断路器区域内,该区域属于母差保护和短引线保护动作范围交叉区域,在该部位发生故障时,短引线保护及母差保护均应动作。

3.2一次设备检查情况

1)设备外观检查

故障发生后,现场对T041断路器间隔外观进行检查,未见异常,SF6气体压力正常,如图8所示。

T041断路器

T0411隔离开关

图8故障设备外观

2)SF6气体成分分析

现场检修人员对T041断路器灭弧室及合闸电阻、T041断路器CT、T0411隔离开关等C相气室进行了SF6气体成分检测,检测结果如表2-表4所示,由表可见T041断路器、合闸电阻,T0411隔离开关气室内部SO2、H2S气体含量超标,其他气室含量正常,初步判断泰吴I线T0411闸刀C相泰吴I线T041断路器合闸电阻C相内部故障

4月25日11时、15时,分别对相关气室SF6气体成分进行跟踪检测,检测结果如表3、表4所示。

3)现场开盖检查

4月26日,打开T041故障断路器合闸电阻气室上方检修孔盖板进行检查,发现气室内壁布满大量电弧放电产生的白色粉末合闸电阻操作机构绝缘拉杆对地放电,故障点位置见图9,绝缘拉杆表面有明显受损痕迹,机构侧屏蔽罩表面有电弧烧蚀痕迹,屏蔽罩下侧与罐体底部存在纤维状残留物,目测为绝缘拉杆受损产生的碎片,如图10所示。考虑到T0411隔离开关故障气室检修孔在隔离开关正下方,为避免电弧分解产物扩散风险,现场暂不开盖检查,保持原状态开展进一步返厂解体分析。

图9故障断路器结构与故障点位置示意图

图10 断路器合闸电阻气室绝缘拉杆放电

3.3设备检测试验情况

XX站T041间隔于2015年12月11日完成全部交接试验,试验结果合格,试验数据见附件1。根据带电检测计划,2017年1月-2018年2月期间,开展了1100kVGIS特高频、超声波局部放电带电检测,T041断路器间隔未发现异常局放信号,检测数据详见附件2。

3.4返厂解体检查情况

(一)检查处理过程

20XX年5月21日至5月22日,特邀专家和XX开关电气有限公司相关人员召开了故障专题讨论会,对返厂的T041断路器、T0411隔离开关进行解体检查,重点检查T041断路器合闸电阻气室绝缘拉杆,T041断路器与T0411隔离开关的拆解步骤分别如图11、12所示。

图11 T041断路器拆解步骤

图12 T0411断路器拆解步骤

(二)设备外观检查情况

1T041断路器

在断路器返厂解体过程中,首先将断路器灭弧室与合闸电阻气室脱开,随后解开合闸电阻与电阻开关,解体照片见图13。

图13  断路器拆解过程照片

对T041断路器C相合闸电阻气室进行外观检查,发现合闸电阻开关绝缘拉杆存在放电开裂痕迹,裂口位置约为7点钟方向(从传动机构侧看入),绝缘拉杆高电位侧屏蔽罩7点钟方向(从传动机构侧看入)螺杆末端与屏蔽罩连接处烧熔,如图14所示。绝缘拉杆高电位侧与地电位侧屏蔽罩表面均可见烧蚀产生的孔洞,见图15。合闸电阻气室内部及零部件表面布满白色放电粉尘,下侧水平盆式绝缘子外观完好,罐体底部可见多处纤维状残留物,如图16所示。

图14绝缘拉杆放电开裂及螺栓末端与屏蔽罩连接处烧熔

绝缘拉杆高电位侧屏蔽罩

绝缘拉杆地电位侧屏蔽罩

图15屏蔽罩表面烧蚀孔洞

图16 气室底部纤维状残留物

拆下绝缘拉杆进行外观检查,绝缘拉杆放电裂口形貌如图17所示,可以看出裂口呈直线状,局部裂口穿透管壁,内部纤维外露散开,放电痕迹从绝缘拉杆高压侧金属端头延伸至中部,长度约为总长的2/3,剩余1/3部分未见明显放电痕迹。使用2500V数字式绝缘电阻表和500V手摇式绝缘电阻表对故障绝缘拉杆进行绝缘电阻测试,测试结果显示绝缘拉杆整体绝缘电阻均为无穷大,表明绝缘拉杆未出现轴向击穿,与外观检查结果一致,如图18所示。

图17 绝缘拉杆放电位置

图18 故障绝缘拉杆绝缘电阻测量

2T0411隔离开关

在T0411隔离开关返厂解体过程中,首先将隔离开关机构及盖板拆除,随后利用工装拆除隔离开关静侧盆式绝缘子及静触头,隔离开关内部结构如图19所示,返厂解体照片见图20。

图19隔离开关内部结构图

图20隔离开关拆解过程照片

对T0411隔离开关静触头进行外观检查,发现静触头表面存在电弧烧蚀痕迹,静触头表面可见明显凹坑及喷溅物,屏蔽罩被熏黑,如图21所示。隔离开关气室内部及零部件表面布满白色放电粉尘,动触头表面存在放电痕迹,动侧盆式绝缘子外观完好,如图22所示。

图21静触头表面烧蚀

图22动触头表面烧蚀

四、故障过程与原因初步分析

根据一、二次设备检查及返厂解体分析情况,认为T041断路器合闸电阻C相绝缘拉杆存在内部缺陷,T0411隔离开关合闸操作时,T041断路器合闸电阻开关动触头带电,导致合闸电阻绝缘拉杆发生放电的可能性较大,放电通道见图23黄色曲线所示,T0411隔离开关关合短路,发生故障,造成母差保护和短引线保护动作,故障原因推断有待进一步试验分析论证。

图22 T041、T0411故障放电通道

五、下一步工作计划

1)6月1日前,XX电气完成筒壁内散落的纤维状残留物材质分析;

2)5月27日前,XX联系西交大、XX分别对故障绝缘拉杆开展进一步分析:①完成对拉杆破坏断面、纤维断裂微观形貌查看;②由西开提出故障拉杆解剖方案(故障拉杆解剖方案见附件3),方案应包含剖切范围、剖切步长、剖切形式等因素;③完成绝缘拉杆(含金属端头)解剖检查工作,反馈分析报告提交时间。

3)XX选取同批次绝缘拉杆开展相关试验,包括操作前试验(含X射线探伤、局部放电试验、CT扫描)、500次操作试验、操作后试验(含X射线探伤、局部放电试验、CT扫描)、解剖试验(参照2执行),5月24日前,XX提供相关试验计划。(同批次绝缘拉杆)

4)XX对绝缘拉杆的入厂检测手段主要包括外观检查、X射线探伤、局部放电试验等,建议增加其他有效的检测手段,如工业CT扫描等,进一步强化对绝缘拉杆产品的质量管控。同时,结合产品实际运行工况,优化绝缘拉杆试验工装屏蔽,必要时可提出更严格的试验合格标准。

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