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「修机」有人说学会此技术 就能修遍天下 挖掘机破碎锤无打击动作的排查

1.故障现象

1台某型号挖掘机配置的某型号型破碎锤,其钢钎不触地时破碎锤打击无力,触地后无打击动作。

2.工作原理

此破碎锤由滑阀、活塞、氮气室、相关管路及缸体等组成,如图1所示。破碎锤完成上一次冲击,开始下一次冲击分为4个阶段,如下所述:

(1)活塞到达下止点

破碎锤完成上一次冲击、处于瞬时停顿状态时,活塞在下止点,滑阀处于上止点,滑阀将V1腔打开。V1腔通挖掘机液压系统高压油,高压油进入活塞下部,推动活塞开始向上运动。如图1a所示。

(2)活塞到达上止点

活塞向上运动时,V1腔与V2、V3腔连通,V3腔压力油进入滑阀上部,滑阀阀芯上部承压面承受压力大于阀芯下部承压面,滑阀开始向下运动。此时活塞已处于上止点,氮气室的氮气被压缩,如图1b所示。

(3)活塞向下运动

滑阀向下移动至下止点,V1腔与V5腔连通。由于活塞上部承压面大于下部承压面,活塞向下运动。同时氮气室压缩氮气推动活塞加速向下运动打击钢钎,钢钎触地产生破碎冲击力,如图1c所示。

(4)活塞向上运动

活塞打击钢钎后到达下止点,滑阀V3腔与V1常高压腔断开,滑阀下部作用力大于上部,滑阀开始上升,完成破碎锤的1次打击过程,如图1d所示。

3.原因分析

根据故障现象及破碎锤工作原理,初步分析该故障原因可能有以下5种:一是液压系统有故障,造成液压系统工作压力低,无法推动活塞移动,导致打击无力。二是氮气压力过低,无法形成破碎冲击力。三是滑阀卡滞,造成滑阀无法正常换向。四是活塞磨损造成卡滞。五是内衬套磨损。

4.故障排查

根据以上分析,我们对该破碎锤的故障进行了排查。

首先,排查液压系统。将挖掘机工作模式置于破碎模式,将破碎锤的来油、回油管路上的截止阀关闭。在挖掘机驾驶室显示屏控制面板上调整出主泵压力显示栏,踩下破碎锤脚踏阀进行打击动作,读出液压系统压力为18.6MP。上述检查说明该液压系统没有故障。

其次,检测氮气压力为0.9MP。查看该破碎锤工作参数可知,该压力值处在正常范围之内。上述检查说明故障不是氮气压力低造成。

再次,排查滑阀。将破碎锤滑阀拆下解体,滑阀阀芯、阀体没有发现划伤痕迹,将滑阀阀芯放入阀体内,阀芯能轻松往复移动。上述检查说明滑阀工作正常。

然后,将破碎锤整体拆解,发现活塞有轻微磨损,但磨损量在正常使用范围内。继续检查发现钢钎断裂,观察内衬套磨损在正常范围内。

最后,将断裂的钢钎更换后试击,破碎锤冲击无力故障消失,钢钎断裂情况如图2a所示。

5.引起的思考

该破碎锤不能打击原因是钢钎断裂,断裂部位位于钢钎顶部,断裂部位如图2b所示。

当破碎锤活塞向钢钎施加压力后,内衬套对钢钎断裂部位没有限位。此时断裂碎块卡在断裂处与钢钎之间,使断裂处向上提升一段距离,从而导致活塞下行不能到达下止点。活塞下行不能到达下止点,造成V3腔通入高压油后,滑阀阀芯无法从下止点向上运动、滑阀阀芯无法换向,导致活塞始终处在向下加力状态不能往复打击。

从这个故障实例可以看出,只有了解破碎锤液压系统工作原理后,才能更快更准地找到故障,盲目查找故障,只能事倍功半。

本文选自《工程机械与维修》杂志 2016年第2期

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