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【检修】可倾瓦磨损应急处理方案

 

某公司660 MW超超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮发电机组,机组设计出力为660 MW,设计主蒸汽压力为25 MPa,主蒸汽温度为600 ℃,再热蒸汽温度为600 ℃。其中#1#6瓦均为可倾瓦,除轴瓦孔径不同外,其结构相似,6个轴承均由4块浇有巴氏合金的可倾轴承瓦块、轴承体和轴承壳及其他附件组成。4块可倾瓦均独立,互不相通,两下瓦块承受轴颈载荷,两上瓦块保持轴承运行的稳定。

1,检修过程回顾

201469日,发电机故障跳闸,破坏真空停机,停机过程中#1瓦温度无突升情况。投入盘车后盘车电流随#1瓦温度波动,发现#1瓦处有异音,揭瓦检查发现#1瓦钨金磨损、#1瓦轴颈划伤较重。#1轴瓦、#1瓦轴颈分别如图1、图2所示。

 

鉴于#1瓦钨金及#1瓦轴颈磨损较重,不能够满足启机条件,该公司研究决定在处理发电机故障期间,不揭高中压缸的情况下,#1瓦轴颈进行现场焊轴处理,并更换新轴承。

检修工作完毕后,2014721日凌晨,第一次投运盘车,盘车电流46 A,电流波动较大,且持续上升至盘车电流上限。#1瓦金属温度持续上升至55.49 ℃。停运盘车,#1瓦金属温度迅速下降。盘车投入时汽缸无动静碰磨异音,#1瓦处有轻微摩擦声,初步判断为轴瓦与转子发生干磨,引起轴瓦金属温度升高、盘车电流增大。

2014723日,#1轴瓦经修刮后,第二次投入盘车运行,盘车电流45 A,持续上升至50 A后趋于平稳;轴承金属温度持续上升至47.8 ℃后盘车电流突升至电流上限。停运盘车,对轴瓦解体检查,发现轴瓦钨金有部分磨损。2014724日,轴瓦经修刮后,第三次投入盘车运行,运行中盘车电流突升至电流上限。停运盘车,对轴瓦解体检查,发现轴瓦钨金有部分磨损。考虑前三次轻微修刮钨金,盘车后仍有磨损,在征求甲方同意的前提下,对轴瓦钨金修刮进行了变化,提出对下瓦块增加进油槽2014726日,轴瓦检修完毕后,第四次投入盘车运行,盘车电流45 A,电流在较小区间内摆动。轴瓦钨金温度从38 ℃上升至最高42 ℃后趋于稳定。盘车6 h后汽轮机冲转,钨金温度上升至64 ℃,中速暖机钨金温度下降至60 ℃趋于稳定,汽轮机转速升至3000 r/min时钨金温度基本不变。20147262300机组并网成功,钨金温度上升至68 ℃后稳定。盘车电流、#1瓦温度分别如图3、图4所示。


原因分析

2.1 垫铁研磨不合格

#1瓦更换新瓦后,需要进行轴瓦的垫铁研磨。垫铁研磨需要其与瓦枕贴合完好,接触点均匀且达到接触面积75%以上,尤其是轴瓦底部垫铁的进油口需贴合完好,防止出现密封不严导致的泄油。由于转子未吊出,每次下瓦垫铁涂红丹与瓦枕研磨后,都需要翻出以检查研磨情况,而此时垫铁接触点已不是工作位置的接触,所以垫铁接触情况不能正确反映出来,在一定程度上造成进油从垫铁进油口处泄出,轴承进油量减少,进而引起了轴承钨金的磨损。

2.2 现场人工修复轴颈质量不高

停机揭瓦检查发现,#1瓦轴颈整体划伤较重,轴颈已有密密麻麻的沟槽。#1瓦轴颈已经不满足启机条件,甲方研究决定在不揭缸的前提下,现场焊轴处理。修轴人员首先对轴颈进行脉冲冷焊,随后通过刀口尺找平、人孔锉刀修复。这种修复方式虽然在较短时间内修复了轴颈,但人工修复的轴颈椭圆度、不柱度及光洁度质量不高,且焊接材料达不到厂家要求,黏度大,加剧了轴瓦的磨损。轴颈修复的不合格,是造成前几次盘车过程中轴颈频繁磨瓦的一个重要因素。

2.3 汽轮机轴系中心影响

汽轮机轴系应为一个连续光滑的曲线,前后高中间低,转子在该状态下工作稳定。如各转子间的对轮中心偏离标准,轴承的负荷分配受到影响,各瓦块的受力变化,进而造成#1瓦轴颈处有涡动现象,这也会造成#1瓦钨金磨损。

3 处理措施

转子轴颈修复完毕后,甲方需要机组尽快启动发电,时间上不允许对轴颈进行彻底修复及对汽轮机轴系进行检查调整,因此我们吸取前三次盘车磨瓦的教训后,对#1瓦下部瓦块增加进油槽,如图5所示。在瓦口30 mm长的钨金区域内刮出0.50 mm深的油槽,往下剩余的70 mm的区域,油槽深度从0.50 mm逐渐过渡到0

该措施取得了良好的效果,盘车电流稳定在45 A,汽轮机顺利冲转及并网成功,#1瓦钨金温度稳定在68 ℃。

4  结语

××发电有限责任公司#4汽轮机,轴颈修复及更换新轴承后,#1轴瓦盘车时出现磨瓦现象,在对#1瓦下瓦块增加进油槽后,加大了轴瓦的进油量,解决了机组盘车磨瓦的问题,实现了机组的快速并网发电。增加轴瓦的进油槽,是对该公司#4汽轮机采取的应急措施,建议#4机组利用此后的等级检修机会,对#1瓦垫铁、汽轮机轴系中心等进行进一步的排查处理,以实现该机组的长期安全运行。

文章来源;机电信息 2016年3期 赵新磊

 

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