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如何用PLC改造组合机床

组合机床是一种高效率、自动化的专用设备,用继电器等控制,由于触点多,因而,故障率高。本文根据实际情况,提出了用PLC控制的设计思路,设计了PLC梯形图及接线原理图,并写明了各部分电路的调试过程。

组合机床是对某种工件进行特定加工的一种高效率、自动化的专用加工设备。原有的控制电路为继电器、接触器控制,其触点多、线路复杂、故障率高,给操作及维修人员增加了麻烦,并且影响了生产率进一步的提高。用PLC改造后,克服了上述缺点,使故障率大为降低,相应提高了设备的利用率,从而提高了生产效率。

设计思路

  • 原有机床的加工工艺步骤保持不变;
  • 原有的电气系统的操作方式不变;
  • 在改造过程中,机床原有的按钮、行程开关、控制变压器、交流接触器及热继电器等继续使用,总停按钮SB6继续使用常闭触头;
  • 将原有的继电器控制线路改为由PLC来实现,型号为FP1-C40。

概述

组合机床有单机控制、双机控制和多机控制。加工工位有四个:第一个是钻孔工序,第二个是扩孔工序,第三个是铰孔工序,第四个工位做装卸工具用。

这里只说明单机控制,一道工序PLC控制的改造与调试过程。(例如,钻孔工序)其工作过程如图一所示。动力头由原位快进,当钻头接近工件时由快进转为工进,当钻孔达到要求深度时由工进转为快退,当动力头退回原位停止。完成一道工序的加工过程。

M1主轴电动机,M2液压泵电动机,M3冷却泵电动机。分别由交流接触器KM1、KM2、KM3控制。主电路电压为380V,由电网提供;三台电动机控制用的交流接触器,继续使用原来的,其控制电压为220V,仍然用原有的控制变压器提供;电磁阀的直流控制电压为24V,由原来的整流电路提供,PLC中也有24V输出,考虑到PLC的输出功率,所以不采用。

主电路部分不做改动,控制电路原理由梯形图体现,如图二所示,控制电路接线如图三所示。

调试过程

1、主电路调试:原电路要求M1、M2电动机同时启动工作。由复合开关SA3、SA4可控制M1与M2个之单独启动、停止(机床调试用);M3电动机在动力头工进时自动启动,也可以由按钮SB2单独控制。

按动电动机起动按钮SB1输入继电器X11得电动作,输出继电器YB、YC得电动作,交流接触器KM1、KM2得电动作,M1、M2电动机起动。

停止时,按动按钮SB6,输入继电器X16断电,输出继电器YB、YC断电,KM1、KM2同时断电,M1、M2电机停止。

2、液压回转工作台调试

回转工作台转位过程:自锁销脱开及回转台抬起→回转台回转及缓冲→回转台反靠→回转台夹紧。

调试过程:M1、M2电动机起动后,动力头在原位,SQ1被压合,输入继电器X1得电,按下回转台启动按钮SB3,输入继电器X13得电动作,输出继电器Y4得电动作,电磁铁YA4得电动作(电磁铁控制相应的电磁阀动作,控制相应油路的通、断),自锁销脱开,回转抬起。

回转台抬起后,压动行程开关SQ5,输入继电器X5得电,输出继电器Y7得电动作,电磁铁YA7通电→回转台回转。

回转台转到接近定位点时,压合行程开关SQ6,输入继电器X6得电动作,输出继电器Y9得电动作,电磁铁YA9通电动作→工作台低速回转(缓冲动作),回转台继续低速回转,SQ6复位,输入继电器X6断电,使输出继电器Y7断电→电磁铁YA7断电,同时输出继电器Y8得电→电磁铁YA8通电动作,工作台反靠。

回转台反向靠紧后压合行程开关SQ7,输入继电器X7得电动作,输出继电器Y6得电,电磁阀YA6得电动作,将工作台夹紧。同时顶起自锁销。回转台夹紧压力达到一定值后,压力继电器SP1动作,输入继电器X0得电动作,输出继电器Y8、Y9同时断电,电磁阀YA8、YA9断电,同时输出继电器YA得电,电磁铁YA10通电,使离合器脱开。

离合器脱开时压合行程开关SQ8,输入继电器X8得电,输出继电器Y8得电,电磁铁YA8得电,使活塞复位。

活塞复位后,压动行程开关SQ9,输入继电器X9得电,以上所有继电器均断电,电磁铁YA10断电,离合器重新结合以备下次循环。

3、动力头的调试

动力头的自动工作循环是:动力头的快进→动力头的工进→延时停留→快速退回原位。

调试过程:当回转工作台夹紧后,液压回转台的回转油缸活塞返回原位后,行程开关SQ9被压合,输入继电器X9得电,输出继电器Y1、Y3同时得电,电磁铁YA1、YA3也同时得电,动力头快速前进。

当动力头快进压动行程开关SQ3,输入继电器X3得电,输出继电器Y3断电,电磁铁YA3断电,动力头转为工作进给。

当动力头工进到达终点时,压动行程开关SQ4,输入继电器X4得电,输出继电器Y1断电,电磁铁YA1失电,动力头停止前进,同时时间继电器得电,并延时停留。经一定时间后,输出继电器Y2得电,电磁铁YA2得电动作,控制油缸,使动力头快速退回。

当动力头退回原位后,压动行程开关SQ1,输入继电器X1得电,输出继电器Y2断电,电磁铁YA2断电,动力头停止。

动力头退回原位后,压动行程开关SQ1也为回转工作台的回转,进入下一道工序做好准备。

其他方面:旋钮开关SA1与SB4配合,达到动力头的点动快进调整控制。SB5作为动力头在任意时刻快退控制。

结束语

在不改变主电路、不改变原有的加工工艺步骤以及行程开关位置的前提下,用PLC对机床控制线路进行改造。电磁阀均由PLC的输出继电器控制。用PLC改造后,使电器箱的电器元件减少了,电气控制线路大为简化了,机床电气的故障率降低了,生产效率得到相应的提高。

(本文选编自《电气技术》,原文标题为“利用可编程控制器(PLC)对组合机床改造”,作者为吴海燕。)

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