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电气控制柜元件安装接线配线的规范【图解】
一 电气控制系统的调试
  电气控制系统的调试是系统调试的基础,也相对简单,主要检查以下几方面的工作:
  ⑴ 电动机及电气箱盘内的接线是否正确。
  ⑵ 电气设备及元件的性能是否符合技术规定的要求。
  ⑶ 热继电器的电流值设置是否正确。
  ⑷ 电气控制系统应进行模拟动作试验。
  经检查,以上四项内容全部符合调试要求。
  二 管路系统调试
  1:调试前的准备工作:
  ⑴ 检查该系统流程是否正确,管路及附件是否有损坏或可能漏水的部位。
  ⑵ 管道上的阀门的规格型号特别是调节阀及电动开关阀,阀门的安装方向及位置是否正确,阀门开启是否灵活。
  ⑶ 检查冰罐内冰球的表面是否基本平整。
  ⑷ 清扫冷却塔内的杂物和尘垢,防止冷却水管及冷凝器被堵塞。
  调试时,补液箱的手动补水管路上的一阀门冻坏,保温像塑有多处裂缝,且冷却塔内有少量杂物,于是我们更换了阀门,重新保温并将冷却塔内的杂物清扫干净,最后打开上水阀向系统注水直到注满整个系统,注水的目的是冲洗管道以及测试水泵,接着进行水泵和冷却塔的调试。
  2:水泵的调试及试运转
  水泵调试的主要内容是观察泵的旋转方向是否正确,是否有噪音或者振动,启动和运转电流是否超过额定电流等。调试前打开进出水阀门,检查水泵的各连接部位不得松动,叶轮转动灵活。启动水泵间隔时间要短,开启后马上关闭。以下是具体的调试内容:
  ⑴ 观察水泵的旋转方向,同时检查叶轮与泵壳有无摩擦声和其它不正常的情况。
  ⑵ 水泵启动时用嵌形电流表测量电动机的启动电流,待正常运转后再测量运转电流,保证电流不超过额定值。
  ⑶ 水泵连续运转2个小时后,滚动轴承运转的温度不应高于75℃。
  按以上方法分别检测冷却泵,初级泵,次级泵,冷冻泵以及补液泵并作相关记录。
  以下是本次调试过程中出现的问题及解决方法。
  ⑴ 泵的旋转方向与标识不符。
  原因:泵的接线相序错误,更改相序后旋转方向正确。
  ⑵ 一冷却泵在关闭后,轴承倒转,回水现象严重。
  原因:止回阀没关严或关闭速度慢;进水管可能有的地方与大气相通;调试时我们拆下止回阀手动试验后重新安装,回水现象消失。
  ⑶ 泵的进出口管路上的压力表有的无读数,有的指针剧烈振动。
  原因:系统没有注满水;管路或表弯处漏气;表弯处有空气;系统注满水后,将指针振动剧烈的压力表拆掉,放净空气,重新安装,以后安装压力表时,应加装三通旋塞阀,避免压力表的频繁拆装;漏水表弯重新更换新的表弯。
  水泵运转经检测一切正常后再进行2h以上的连续运转,运转中如没发现问题,水泵单机试运转即为合格。然后放净系统内的水,拆除过滤器观察是否有杂物,本系统经观察没有脏物,如有脏物,应继续冲洗直到排出的水的颜色与进水颜色一致。
  3:冷却塔的试运转
  本系统采用两台冷却塔,调试前观察两台冷却塔的水面高度是否一致,高差不应大于30mm。
  冷却塔的安装水平直接关系到使用效果,因此在安装过程中,要与土建人员紧密配合,确保冷却塔的基础标高符合设计规定,误差控制在20mm,精心安装确保质量。冷却塔试运时应检查风机的运转状态和冷却水的循环情况,并记录运转中的情况和数据,如无异常,连续运转不小于2h。
  ⑴ 检查进水量和吸水量是否平衡,补给水及集水池内的水位是否符合要求。
  ⑵ 测定风机的启动电流和运转电流值。
  ⑶ 检查风机的噪音与振动情况。
  ⑷ 冷却塔进出水的温度。
  因冷却塔长期置于室外,会有很多的灰尘和泥沙,因此在试运转后应清洗集水池。以下是本次调试过程中出现的问题及解决方案:
  调试时以上各项中除塔内水位有问题外,其它各项均符合调试要求,具体问题:两冷却塔内水位一个越来越高,一个越来越低。每次关闭冷却泵后,冷却塔内的水都会溢出。
  原因:
  1:两台冷却塔之间没有安装连通管。
  使用DN50的U-PVC连通两排污管。
  2:因冷却塔的基础高差较大,导致两台冷却塔的水面高差较大。
  以后在安装过程中一定要向土建提要求,将基础高差控制在允许范围内。
  3:自动补水阀上的浮球安装水位较高。
  降低安装高度。
  4:两冷却塔的进出流量不均。
  两台冷却塔的进出水管路尽量设为同程;本次关闭一进水阀,只用一个进水阀。
  三 自动控制系统的调试
  自控系统调试前,自控人员应先将被控对象与控制台正确连接,将自控软件安装在控制台上的电脑里,并作如下工作。
  ⑴ 对安装后的敏感元件、调节执行机构进行检查,确认安装位置接线方式是否正确。
  ⑵ 核对软件上的流程及各自控点是否与实际工程相符,进行各工况系统的模拟运行。检查是否正确。
  ⑶ 鼠标点动控制屏幕上的每台设备,检查设备是否能够正常运行。
  本次调试时依次对以上三项检查,结果一切正常,只是控制屏幕有时轻微闪动。
  自控人员在进行调试时要与安装人员、主机调试人员进行充分的沟通,确保被控对象的各种参数能准确无误的反映在控制屏幕上。
  以上三部分调试完毕后,排空系统内的水,并关闭所有排污阀门,准备充灌乙二醇。乙二醇可以充到冰罐也可以从膨胀箱进入系统,充灌过程中要安排专人进行监督,确保乙二醇不必要的损失同时排气阀门全部打开,每隔30分钟左右点动初级泵和次级泵,加速管路空气排放的速度。泵启动前要关闭乙二醇管路上的排气阀门,如此反复,充分搅拌均匀直到系统注满水,搅拌均匀后,使用专用仪器检测乙二醇的浓度,要取不同的部位进行测试,确保体积浓度不低于25%。本次调试因没有检测仪器,没有测量乙二醇的浓度,故浓度不一定在正常使用范围内。
  四 主机的调试
  主机在调试前要首先将压缩机预热24h以上,然后在面板上调整好各参数,参数设定完毕后,测量电压值确保电压在主机(LW1800)启动要求的正常范围内(400+6%~400-10%)且蒸发器进出口的压力值在0.06MP~0.09MP之间。如主机符合启动条件,待一切调试完毕后,将系统调至蓄冰工况启动主机,调试人员观察并记录主机的相关参数,共记录两次,整理后填在调试表中。本次主机在蓄冰时出现报警情况,可能原因分析如下:1:冷却水流量太小。2:乙二醇浓度太大或太小。3:主机不符合正常运转条件,如电压和冷凝器出口压力不在规定的范围内。4:主机本身有问题或面板参数设置不对。
  五 结束语:
  最后在控制台上,启动蓄冰系统,观察系统是否能正常工作,观察并记录相关的参数,检查各参数是否符合设计要求,本次调试冰蓄冷模式运行很成功,各被控对象的参数也达到了设计要求;此次调试中流量计在电脑屏幕上的显示数值很不稳定,原因是安装时流量计没有很好的与管道上的开源孔口连接。
  蓄冰结束后,利用白天时间进行放冷,打开空调末端装置,测试空调效果,结果表明该系统完全满足用户的空调要求,系统调试成功。调试成功后,在像塑表面贴上标识,以方便甲方的使用。
  系统调试完毕后,请甲方或监理负责人认可并签字。
  来源:暖通空调在线论坛
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