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干货 | 包装机下料仓粉格轮改气缸下料阀



妙计1


包装机下料仓粉格轮改气缸下料阀    


存在问题


因某公司包装机下料仓下料原是用粉格轮控制下料, 一是粉格轮的叶轮与壳体存在一定间隙,包装时漏料较大。 在包装 42.5 水泥时的漏料经回灰绞龙回到 32.5 水泥库,作为32.5 散装水泥出厂,存在较大的浪费。 二是粉格轮经过一段时间运行后,叶轮二边密封很容易漏料,影响现场文明卫生管理。    



解决方案



粉格轮改成气缸式下料阀,彻底解决漏料问题。 

   


结论/结果/效益


改造后效果良好,杜绝了漏料现象,避免了包装 42.5 水泥时漏料造成的损失,极大改善了现场文明卫生面貌环境。    




妙计1


全部用氟石膏生产 42.5 水泥    



存在问题


因某公司两台水泥磨都是开路磨,且使用外购熟料,对入磨物料的水分特别敏感,2013 年 5 月份之前使用的是脱硫石膏球(水份在 7%左右)和脱硫石膏粉(水份在 12%左右),由于水份较高,对磨机台产影响较大。另外脱硫石膏球和脱硫石膏粉折算成干基后,按单位 SO3 测算,其性价比也不是很高。    



解决方案

通过寻找以及小磨试验确认对水泥质量性能无影响后,选择氟石膏替代部分脱硫石膏进行配料。

从 5 月份开始按氟石膏与脱硫石膏 1 :1 的比例在 32.5 水泥中进行搭配使用,后逐步增加氟石膏的搭配比例直至生产 32.5 水泥时全部使用氟石膏配料。

之后又在生产42.5 水泥时,开始搭配掺用氟石膏,至 2013 年 11 月起,我公司生产的 32.5 水泥及 42.5水泥基本上全部使用氟石膏。

从使用氟石膏的水泥质量对比情况来看,对水泥需水量、凝结时间、外加剂适应性及水泥早期强度等方面基本没有变化,主要的变化是水泥在储存库内储存一段时间后,其水泥的 28 天强度会有 1Mpa 左右的下降,也就是说出厂水泥 28 天强度要比对应的出磨水泥 28 天强度低 1Mpa 左右,因此掺用氟石膏后建议尽可能选用后强性的助磨剂。    



结论/结果/效益


1、 因氟石膏水分低,掺用后磨机台产,特别是 32.5 水泥台产有了明显提高,全部使用氟石膏后,磨机台产提高了 3-5%左右。
2、 由于氟石膏的 SO3 含量较高在 55.0%左右,水份低,折成干基后与脱硫石膏相比 SO3 含量要高 17%左右,且目前氟石膏与脱硫石膏的单价已基本接近,氟石膏替代脱硫石膏配料后,有效降低了水泥配方成本。    




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