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【振业注塑汇】案例精选(51)--注塑产品黑点不良改善


文/振业注塑汇(ID:zy-plas)

作者/杨建宏,杨老师

■产品信息:

    品名:门面

    材料:ABS+防紫外线

    尺寸规格:255mmx355mmx3.5mm

    模穴数:1 X1

    制品重量:245g

"注塑工艺:

    注塑机吨位:360T ,

    螺杆直径:Φ52mm ,

    炮筒温度215℃-180℃,

    模温设定:46℃,

    成型周期:46.5秒,

    使用4段射压及2段保压

"产品后加工:

    需加工4处披锋,生产品外观确认,OK后直接包装

"品质要求:

    产品不能有表面黑点、外观划伤、料花、冷料现象 长宽公差值±0.2mm。

品质不良信息:黑点,冷料,料花等外观不良。

不良产品图片


请看以下参数表:

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

    模具温度设定不合射咀与模咀配合异常,有残留物在上面;烘干机的烘料温度太低,所以导致生产品外观面出现料花不良。

    模具的进胶口拉伤,呆料穴上有拖伤产生料屑不合理导致产品外观上有冷料,

    料米中配有过多的调色剂,烘干机上灰尘多,排气管敞露上空气中所以造成注塑生产过程受污染产生有许多绿点,杂点和黑色点。





二、改善对策过程:

    A 重新调整射咀与机咀间的配合度,清理射咀中的残留物;B 调整烘干机的温度由70度上调至85度改善产品料花不良。

    对模具上有拉伤及拖伤的进胶口进行维修,改善其产生的料屑,

    要求色母供应商调整好色母,预防用过多的助剂加到料中产生黑点,杂点;对烘干机上的灰尘进行彻底地清理和按规范把排气管重新匝好,预防黑点,杂点产生

三、改善后成果展现:


振业注塑汇 | 专注于塑料行业服务

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