一辆行驶里程约4.5万km、配置CSSA 1.4T发动机和OAM(DQ200)型7速干式双离合器变速器的2018年上汽大众途岳。该车由于事故进厂维修,维修完毕后质检发现该车在自动模式行驶中挡位只能升到4挡,手动模式一切正常。
故障诊断:笔者接到车后,验证故障现象存在,如图1所示。经查询该车事故维修记录发现更换了发动机缸体、方向机、副梁、水箱、冷凝器风扇、传动半轴等相关配件。变速器无损伤没更换相关配件。
(1)使用VAS6150C读取网关列表发现各个控制单元都显示正常,如图2所示,初步判断各个控制单元正常。
(2)由于该车是事故车刚维修完毕,先检查车辆外观是否有明显异常或零部件安装不到位的地方。经过检查发现左后轮胎型号和其他3条轮胎型号不对。右后轮胎型号:225/55/ R18,如图3所示;其他3条轮胎型号:225/50/R18,如图4所示。车辆在平坦路面直行行驶并使用VAS6150C读取右后轮速信号,其与其他3个轮速信号不一致,如图5所示,更换型号一致的右后轮胎后进行试车,故障依旧存在。
(3)在平坦路面使用VAS6150C分别读取故障车和正常车相关数据流,发现纵向加速度数据不对。经查找维修资料确认,该车纵向加速度集成在ABS控制单元内。车辆利用纵向加速度传感器信号来计算出倾斜角度。经过检查发现ABS控制单元固定支架存在轻微变形。
a.故障车数据流。01一发动机电控系统数据流相关数据流:[IDE06445]纵向加速度,原始值1.406m/s2;[IDE03660]纵向加速度1.214m/s2,如图6所示。03一制动电子装置相关数据流:纵向加速度传感器1.27530M/S2;纵向加速度传感器偏置1.37500m/s2,如图7所示;【IDE02271】 CAN输出信号状态,纵向加速度1.40625m/s2,如图8所示。
b,正常车数据流。01一发动机电控系统数据流相关数据流:[IDE06445]纵向加速度,原始值一0.032m/s2;[IDE03660]纵向加速度一0.016m/s2,如图9所示。03一制动电子装置相关数据流:纵向加速度传感器一0.11772m/s2;纵向加速度传感器偏置0.00000m/s2,如图10所示;[IDE02271]CAN输出信号状态,纵向加速度0.00000m/s2,如图11所示。
故障车与正常车数据流对比如表所示。
故障排除:调整ABS控制单元固定支架后故障排除。
故障总结:该车事故维修完毕后,发现在自动模式下变速器无法升到4挡,通过对比数据发现纵向加速度信号值不对,导致变速器无法升挡。该车发生事故时冲击力度比较大,导致固定支架轻微变形,最后通过调整ABS控制单元固定支架排除故障。故障排查时要全面,不能局限于某个部件,要把相关部件都考虑全面,并学会运用诊断设备读取相关数据流诊断故障,只有这样我们才能快速找到故障根源。
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