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MEC主机MPC板故障引发的排气阀行程低、位置异常...温差报警
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2022.07.28 四川

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引言
MPC(Multi Purpose Controller)即多功能控制板,在ME 机型主机中被广泛应用。MPC 具有体积小、 功能多、可替换性强、性能稳定等优点,是 MAN 公司开发的1 款比较成熟的产品。但在实船应用中 MPC 也会发生故障,且其故障的查找有一定的难度。本文通过对 1 次 MPC 故障排除的分析,为轮机管理人员处理类似故障提供参考。
1 MPC 在 ME 主机中的应用
ME 系列柴油机的电控系统见图 1。
ME 系列柴油机的电控系统采用双冗余结构,互为热备用。系统中的 EICU(主机信息控制单元)、ECU(主机控制单元)、ACU(辅助控制单元)、CCU(气缸控制单元)等硬件都采用 MPC 以实现各自的功能,只是不同
的 MPC 被写入不同的软件程序。EICU 安装在集控室,接收驾驶台的操作信息以及集控室操作界面上的信息;同时还与外部系统进行通信,与手动操作系统、主机遥控系统、报警系统、安保系统等进行信息交换。ECU 是 ME 系列柴油机智能控制器的核心, 管理 3 个 ACU 和各缸的 CCU 并对其进行监控, 同时接收现场传感器送来的信号和机旁操作板的操作指令,对 ACU、CCU 下达指令,实现主机换向、启动、喷油、排气、停车等一系列操作,起到调速器的作用,使主机达到最佳运行状态。ACU 对燃油泵、润滑泵和辅助鼓风机进行启、停控制。每个气缸都有 1 个独立的 CCU,CCU 接收曲柄轴自由端安装的曲轴角度编码器的脉冲信号, 计算出各自气缸的活塞位置和工作进程状态,同时接收主机转速传感器信息,计算出活塞的运行速度信号, 采集燃油增压活塞和排气阀的位置信号,再根据 ECU 发来的指令进行综合处理,控制主机各缸的启动、停车、喷油、排气等。笔者经历的 1 次 MPC 故障发生在 CCU。
1 故障现象
某月 12 日,船舶驶离宁波,14 日驶离台北,期间主机 No.2 缸出现 2 次发火燃烧异常。12 日晚船舶驶离宁波时,主机发出 No.2 缸排气阀升程低、排气阀位置异常报警, 随后出现排烟温差报 警, 主 机 自 动“SLOWDOWN”。检查现场发现:排气阀启阀油管有脉冲、燃油管无脉冲;MOP 显示排气阀升程仅 40 mm 左右(正常的其他缸在 141 mm 左右),排气阀位置传感器反馈电流始终保持在一个数值上,燃油升压器位置传感器馈电流也始终保持在另一个数值上(正常的其他缸这 2个反馈值在一大一小两值间跳动)。No.2 缸的排烟温度很低,无发火现象。
由于当时引航员在船, 且船舶处于复杂航道内,主机不能停车, 因此首先进行单缸停油。对 FIVA(FuelInjection & Exhaust Valve Action)进行解体清洁,FIVA复位后故障依旧,并且 2 个反馈电流值消失,排气阀升程显示为 0,后又更换 1 个全新的 FIVA 备件。检查各传感器导线、CCU 箱内插头、MPC 的各保险丝等,均未发现明显异常。FIVA 复位后,主机恢复正常,各参数均正常。
尽管怀疑此次故障不是由 FIVA 引起的,但故障在更换全新的 FIVA 后消失, 加之平时 FIVA 容易出问题,故障表象也类似(单缸不发火然后主机自动减速),因此只能认为是 FIVA 的问题。
14 日凌晨船舶驶离台北时,No.2 缸再次出现故障报警,初期现象完全一样。更换 FIVA 后,故障现象依旧,从而彻底排除 FIVA 故障的可能,但还不能判断是排气阀传感器问题、线路问题还是排气阀本身的问题,或者其他问题。在主机停车后,对 CCU 控制箱内各处接线插头重新拔插,对线路马脚处拆解检查,对 总 电源检查绝缘,都没有发现异常情况。同时对排气阀升压器进行检查,没有发现明显的问题。主机试车后故障现象消失。
2 故障排除
故障暂时消失,但真正的故障原因并没有找出来。必须采取进一步的措施以明确是电器故障还是机械故障,缩小故障部件的范围。
(1)把 No.2 缸的排气阀探头与 No.1 缸互换;
(2)把 No.2 缸的高压油泵探头与 No.4 缸互换;
(3)把 No.2 缸的 FIVA 阀整体与 No.3 缸互换;
(4)检查 No.2 缸燃油升压器下部节流阀;
(5)检查 No.2 缸燃油升压器吸油阀;
(6)检查 No.2 缸排气阀和升压器节流阀是否松脱。
这一系列动作后没有发现异常。船舶正常航行十几天后上述现象再次出现, 故障仍然发生在 No.2 缸,主机自动减速。在 No.2 缸的 CCU 控制箱内拔出34# 插头(排气阀升程位置传感器插头),然后重 新 插 上,一切恢复正常。数小时后 No.2 缸再次发生故障,于是更换接线插头,又持续几十分钟,最终将目标锁定在 MPC上的 J34 端口。
在适当的海域停下主机,按照说明书的操作要求更换新的 MPC。MPC 更换结束后,等待程序的加载,再在集控室复位各警报即完全恢复正常。之后再也没有发生No.2 缸排气阀升程低、 排气阀位置异常报警的情况,主机彻底恢复稳定状态。将控制电脑中的警报、参数记录发给厂家,也得到他们的认可。更换 MPC 前,注意先断电,完成后再通电;注意检查 MPC 上的各节点 ID 开关位置;注意各端口、插头的正确对应和牢固接触;注意各保险丝是否正常有效以及纽扣电池是否正常装复等。
3 故障分析
CCU 控制下的 HCU(液压控制单元)工作回路见图 2。CCU 通过整合计算各方数据后,通过其端口 J70向 FIVA 发送控制信号指令,该指令通过 FIVA 执行器和 HCU 的转换,实现对燃油升压器柱塞的模拟量控制和对排气阀启闭的开关量控制, 指令是否能够有效地执行由各处的传感器负责监控。因此, 主机稳定运行时,CH-30 回路上显示的电流是一定范围内的电流数值在跳动,表示 FIVA 在正常运行。CH-31、CH-34 分别是一大一小 2 个电流值, 它们的差值大小代表燃油柱塞、排气阀杆的位移量。如果发生报警, 首先查出是哪个缸出现问题,然后转到该缸的电脑控制界面查看。如果是 FIVA 的阀芯卡 住(较为常见的故障,与 油 质 有 关),那 么 CH-30、CH-31、CH-34 都将没有电流跳动,显示固定值;如果只是单一的燃油升压器柱塞或者传感器发生故障,那么 CH-30、CH-34 还是正常显示的;如果是排气阀或传感器发生故障,那么控制系统会智能地认为排气阀没打开或关闭,发出停油指令,CH-30、CH-31、CH-34又都将显示固定值。
图 3 是正常状态下电脑显示的各传感器特性线,需要主机在正常运行时人工取样。图 4 是故障发生时电脑自动记录下的各传感器特性线(每次发生 HCU 故障,都会自动记录 1 次)。通过图 3 和 4 可以看出, 各传感器特性线在正常状态与故障状态时的区别。不难看出,在 CCU 认为排气阀发生异常变化时,它给 FIVA 的指令是不再要求燃油升压器喷油。
4 结束语
故障的排除绝不是在集控室查看电脑屏就能轻易查出的,现场的检查必不可少,更多的还在于平时的积累。本次故障中,MPC 端口的问题属于电器硬件方面的故障,查找原因很费周折。只要在日常检查时多留意各运行参数,多研究说明书、技术资料,在故障发生时保持冷静,仔细分析、集思广益,就能够找出问题的根源。
本文转载自:船舶那些事   曾发表于航海技术,作者金正地,仅供学术交流之用!
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