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技术丨回转窑后结圈的分析处理


回转窑后结圈的分析处理


1 出现的问题


博爱金隅水泥有限公司现有一条2 500t/d新型干法水泥熟料生产线,采用五级预热器和在线型NC管道式分解炉,回转窑规格ϕ4.0m×60m,2006年投产,目前产量2 800t/d。在生产过程中,出现了一次严重后结圈的工艺问题:2014年5月,回转窑过渡带32~40m处长副窑皮,经调整喷煤管位置、火焰形状,采用冷热交替烧法,均未明显改善,最终形成后结圈(图1),影响窑内通风,窑电流明显升高,由正常的300~350A升高到400~450A,窑系统烧成状况出现波动,烧成带温度偏低,飞砂较大,熟料黄心料多。


 

2 原因分析 


表1是开始出现结圈现象时前5 个班次的工业分析,虽然从表中看出煤粉质量并无问题,而且较好,但我公司近期使用的燃煤是由烟煤和无烟煤搭配使用的(如表 2 所示),而且供应商好几家,好几个原煤开采地,搭配后煤粉存在燃烧速率的不同,无烟煤燃烧速率慢,出现分级燃烧的现象,一些煤粉在过渡带燃烧,所以局部高温使液相提前出现,在这样的气氛下,易出现结圈。 

通过系统的现象和搜集的数据来看,可以确定结圈是煤粉分级燃烧所致,但无法确定是头煤分级燃烧所致,还是尾煤分级燃烧所致,需要在调整中进一步验证。


 

3 解决办法 


3.1 调整头煤的燃烧情况

(1)降低出磨煤粉细度和水分,煤粉细度控制指标由 6.0% ~7.0%降至 4.0%~5.0%,煤粉水分控制指标由≤4.0%降低到≤2.5%。 

(2)提高二次风温,将二次风温由 1 050℃提高到1 150℃以上,调整喷煤管,缩短火焰长度。 

结果:经过近 3d 的调整观察,后结圈未有明显脱落,调整失败,结圈非头煤所致。 


3.2 调整尾煤燃烧状况 

(1)加强系统通风,通过加大窑尾高温风机拉风,在原来的基础上,增加50r/min。 

(2)加强窑内通风,适当关小三次风阀。

(3)在保证入窑物料分解率≮90%的情况下,适当减少尾煤用量,使其在分解炉内燃烧完全,逐步加大头煤用量,燃烧热力强度从分解炉转移到窑内,经测定,头尾煤使用比例由原来的 4:6 改变为 4.5:5.5。 

结果:窑尾烟室温度由1 050℃提高到1 150℃,这说明入分解炉的窑内气体温度得到了提高,尾煤燃烧状况好转,经过不到 10h 的调整观察,结圈开始出现脱落(图2),运行不到 24h,窑尾后结圈基本消除(图 3),此项调整验证了结圈是由尾煤燃烧分级所致。


 

4 结语

 
在整个技改过程中,我们并没有违背新型干法预分解技术“大尾煤、小头煤”的宗旨,在使用无烟煤、搭配用煤或者品质不好的煤时,尾煤的燃烧状况比头煤显得更加薄弱。当煤质不好时,适当减少分解炉用煤,加大窑头用煤,将煅烧强度适当由分解炉向窑内转移,对整个热工系统稳定是有利的,这一点在此次调整过程中,也得到了验证。当然,对于尾煤燃烧均匀稳定的生产线来说,“大尾煤、小头煤”,依然是新型干法水泥熟料生产线高效率运行的有力措施。

作者:王振豪; 吕敏
机构:博爱金隅水泥有限公司
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