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关于西门子200smart PLC温度PID自整定

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一次现场温度调试,间断温度PID调节自整定非常不理想,后改为分段加热,虽表现不错,但如何能快速搞定类似问题呢?

只有自行搭建实验平台,实际验证掌握:

a PID所需硬件组态

b PID编程

c 手动PID整定

d PID自整定

1

西门子200smart 温度PID自整定实验器材之一:CPU ST20 EM AM03

西门子200smart温度PID自整定实验器材之一:24VDC电源

西门子200smart温度PID自整定实验器材之一:温度变送器(4---20mA)

西门子200smart温度PID自整定实验器材之二:

热电阻Pt100(0---100℃)

热的快(250V 600W)


西门子200smart温度PID自整定实验器材之一:

可调电压模块(0---10V)


2

用200smart通过可控硅调压模块控制电热水壶的温度,多次实验中发现并解决如下问题:

a 温度存在干扰:当热的快未放入水容器时,温度正常,但是当热的快一放入水容器时,温度为正常水温加30度。(温度传感器金属外壳共地到0VDC,干扰就不存在了)

b 温度变送器略有误差,大概范围应为0---105度。(对应0---27648)

c 调压模块实际调压范围0---224VAC,对应培制信号为1.5---8.5VDC。(对应4147---23500)

d 用PID自整定来调整参数,发现很慢很慢。(前提手动整定基本到位)


3

问度娘,查找相关资料,方法

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这个曲线是不正常的

4

a 温度存在干扰:当热的快未放入水容器时,温度正常,但是当“热的快”放入水容器时,温度为正常水温加30度。(温度传感器金属外壳共地到0VDC,干扰不存在了)

蓝色线是接到0VDC上的

c 调压模块实际调压范围0---224VAC,对应培制信号为1.5---8.5VDC。(对应4147---23500)

5

模拟量输入通道组态:电流,0---20mA

模拟量输出通道组态:电压, /- 10V

6

PID向导配置:

PID向导配置:

PID向导配置:

PID向导配置:

模拟量输入通道组态:0---105度对应0---27648



模拟量输出通道组态:模拟量 4147---23500

PID向导配置:

PID向导配置:

PID向导配置:

PID向导配置:

PID向导配置:

7

PID编程及输入温度

PID输出控制电压

8

设定值为30度,手动整理PID,当参数40 40 0时,实际值约等于30度

自调节进行中

自调节正常完成,参数变为为34.718 4.334 0,下载PLC,验证

设定值改为36度,很快实际值达到36度,验证自整定参数正确

设定值改为40度,很快实际值达到40度,验证自整定参数正确

设定值改为50度,很快实际值达到50度,验证自整定参数正确

9

本次实验利用业余时间3天,期间查阅相关资料,手册,视频,彻底掌握PID控制的实际调试方法,达到预期效果。


持续整理中……

更新于 2017-08-08
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