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图解冷板液冷技术——系统验证测试

        由于工质成本、架构重构和单点散热极限等因素,全浸没液冷技术在现阶段遭遇发展瓶颈;而冷板式液冷因为造价低,材料相容性不高, 日渐成熟,已成为液冷发展的的生力军。冷板液冷系统架构如图1所示;

  图1 冷板液冷架构

        液冷CDU工作界面如图2所示:

    图2 CDU工作界面

验证测试一、系统漏液测试

目的:模拟二次侧漏液,验证CUD补液是否及时?是否及时报警?
现场测试:打开二次侧排污阀,进行放液,模拟二次侧漏液。
案例1:发生漏液后(低于6.5Bar),补液泵启动,间歇性补液,连续三次补液后开始告警,约3分钟左右)。
结论:合格。
案例2:发生漏液后(低于6.5Bar,达到8Bar停泵),补液泵启动,连续性补液,正常。但现场无补液告警或漏液提醒;经检查发现:告警条件为一小时出现三次补液才出现告警; 现场修改告警条件,再次验证合规。
结论:第一次不合格,第二次修改告警后,测试通过。

验证测试二、CDU备用功能测试

测试目的:模拟1台在用CDU发生故障,备用CDU能否正常启动和投入运行?
现场测试:直接断开运行中1台CDU的水泵工作电源,模拟CDU故障。
案例:水泵断电后,CUD告警正常,22秒后,备用CDU正常启动,52秒系统恢复到正常运行状态。
结论:合格

验证测试三、CDU掉电测试

测试目的:模拟CDU主路断电,切换到备用电源是否正常?模拟该CDU主备用掉电,剩余CDU是否正常工作?给掉电CDU重新加点,测试是否能正常启动并恢复到正常运行状态?
案例: CDU掉电后,切换备用电源正常,无异常情况;主备用同时掉电,剩余CDU运行正常。掉电CDU重新加电,20秒后水泵马上正常启动并投入运行,52秒后并恢复到正常运行状态。
结论:合格   

测试验证四、CDU能力测试

现场测试:关闭1台CDU一次侧阀门,模拟1台CDU故障,观察剩余CDU运行是否正常?
案例:关闭1台CDU一次侧阀门,剩余2台CDU运行正常,记录数据;
结论:合格 

测试验证五、CDU极限能力测试

测试目的:同时关闭同一液冷仓系统两台CDU一次侧阀门,观察剩余1台CDU运行是否正常?(该测试需要验证现场负荷情况,在确保GPU安全工作情况下,谨慎进行测试)
测试案例:由于现场业务还未正式运行,故实际负荷较小,可以进行测试:关闭2台CDU一次侧阀门,剩余1台CDU运行正常,记录相关数据;
结论:合格

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