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【空分知识】首钢35000m³/h空分设备分子筛纯化系统故障分析及处理

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 首钢35000m³/h空分设备分子筛纯化系统故障分析及处理

孙朝华,魏凯辉  

简介了首钢35000m³/h空分设备分子筛纯化系统,针对空分设备运行中分子筛纯化系 统出口空气中二氧化碳含量不符合要求的问题,通过对分子筛纯化系统的局部改造及合理操作, 实现了分子筛纯化系统出口空气中二氧化碳含量的正常和稳定,对整套空分设备的长期稳定运行 起到了重要作用。

首钢氧气厂35000m³/h空分设备由液化空气(杭 州)有限公司 (以下简称:法液空) 成套,采用分子 筛吸附净化、增压膨胀、全精馏无氢制氩、稀有气 体全提取以及氧、氩气产品内压缩流程。其分子筛 吸附器采用立式双层径向流结构,由外向内为氧化 铝、分子筛双层布置,中间为过滤筒。分子筛吸附 器的空气、污氮气流向以及内部结构如图1所示。

分子筛纯化系统的运行采用 DCS控制系统控 制,有以下10个步骤:投用、隔离、泄压、放空、 加热、冷吹、隔离、升压、并行和切换。 

35000m³/h空分设备自投用以来,一直存在分 子筛纯化系统出口空气中二氧化碳含量偏高的现象。后采取相应措施,排除了此故障。1、故障经过 

35000m³/h空分设备自2005年10月投入使用, 运行一段时间后就发现分子筛纯化系统出口空气中 二氧化碳含量不是很正常。进入冬季,分子筛纯化 系统出口空气中二氧化碳含量开始增加。2006年1 月16 日12∶50,2 # 分子筛 吸附器 (以下 简称:R02) 出口空气中二氧化碳含量达1.26×10 -6 ,1 月16日18∶23,最高达1.29×10 -6 (此时空分设备 氧产量31000/h)。当时分析认为:由于冬天蒸 汽压力不足造成分子筛再生不彻底。只好将空分设备氧产量降低到28000m 3 /h以下。 

2006年4月,35000m 3 /h空分设备检修期间, 对分子筛重新进行特殊再生。空分设备恢复生产 后,初期运行工况稳定,分子筛纯化系统出口空气 中二氧化碳含量符合要求。但是没运行多长时间, 分子筛纯化系统出口空气中二氧化碳含量就逐渐上 升。2006年6月6日—16日,分子筛纯化系统出 口空气中二氧化碳含量及空分设备氧产量见表1。 

从表1可以看到,分子筛纯化系统的运行还是 不稳定,分子筛纯化系统出口空气中二氧化碳含量 高的问题仍然没有得到解决,E10出口空气中二氧 化碳含量更是达到5×10 -6 (超量程)。为了保证 空分设备运行的安全稳定,2006年8月15日检修 期间,对分子筛纯化系统进行重点改造。 

2、原因分析 

引起分子筛纯化系统出口空气中二氧化碳含量 超标的原因有许多,其中包括:蒸汽加热器的蒸汽 压力太低,温度不够;冷冻机的制冷能力下降,冷 冻水温度过高,从而导致空气温度相对较高。但是 采取相关措施处理后都没有取得较好的效果。后从 5方面对故障原因进行了探讨。

1) 现场操作条件:对分子筛吸附器的运行条 件做了检查。确认空气预冷系统工作正常,空气入 分子筛吸附器温度、压力和流量在正常范围内,分 子筛再生气温度、流量也在工艺条件范围内。 

(2) 空气质量方面:空气中二氧化碳含量的实 际测量值为320×10 -6 ,说明空气中二氧化碳含量 在正常范围内 (在设计允许标准400×10 -6 以内)。 

(3) 设计方面:法液空提供给鞍钢、马钢及邯 钢的空分设备,其分子筛纯化系统采取与首钢氧气 厂同样的设计,运行至今还没有发生类似的故障, 分子筛纯化系统运行都比较稳定。因此在考虑到此 问题时,法液空专家认为其分子筛纯化系统本身设计不会有问题。但是首钢氧气厂的技术人员认为设 计问题的可能性较大,因为在首钢北京地区及迁钢 的空分设备 (都为法液空提供) 均出现了分子筛纯 化系统出口空气中二氧化碳含量高的问题。在运行 条件上,首钢的空分设备与鞍钢、马钢及邯钢的空 分设备也无大的区别,所以,出现此问题最可能的 原因是:由于分子筛吸附器的设计余量较小 (首钢 空分设备处理的空气量与其他钢厂的不同),导致 分子筛纯化系统出口空气中二氧化碳含量偏高。所 以在没有找到其他原因之前,设计问题不能被忽视。 

(4) 制造方面:首钢氧气厂使用的两台分子筛 吸附器的材料和质量控制与鞍钢等空分设备一样,出厂前的检验也符合要求。法液空重新核定了制造 误差,制造误差也在允许范围内。 

(5) 吸附剂方面:分子筛及活性氧化铝的充填 量符合设计要求。分子筛和氧化铝的样品送到法国 通过测试,合格。同时,由于所用的吸附剂均为权 威厂家的产品,因此吸附剂本身造成分子筛纯化系 统出口空气中二氧化碳含量超标的概率很小。排除了以上因素后,技术人员的焦点集中在了 分子筛装填不均匀上,分子筛装填不均匀使某些部 位出现了穿透。为了更准确地分析原因同时为了更 细致地检查分子筛吸附器内各个部位空气中二氧化 碳含量,专门对分子筛吸附器的底部、中部和总管 的空气中二氧化碳含量分别进行监控、测量,发现 分子筛吸附器底部、中部在使用过程中,空气中二 氧化碳含量一直为直线,没有超标 (不超过0.1× 10 -6 ,空气量达到166275m 3 /h),而总管空气中二 氧化碳含量在分子筛吸附器使用后期开始增加,其 均值在1×10 -6 以上,最高达到1.43×10 -6 。因此 把重点放在了分子筛吸附器的顶部。分析认为可能是由于现场安装的填充口的舱门 没有关严而造成分子筛吸附器顶部空气短路 (如图 2所示),使分子筛吸附器出口空气中二氧化碳含 量超标。

3 处理办法 

在2006年8月15日对分子筛吸附器进行了改 造。关闭原先没有关闭的分子筛吸附器内的填充口 (氧化铝、分子筛) 上的所有舱门,并按照方案给 出的要求,重新添加分子筛和氧化铝,使其高出舱 门3%左右。同时针对分子筛上部的那部分死气采 取了措施,在两个分子筛吸附器上部装填口的法兰 上都加1个DN100mm的死气排放阀,以便在分子 筛加热、冷吹时将分子筛上部那部分死区的气体也 进行再生排除,待冷吹快完后将排放阀再关上,从 而避免那部分死气可能造成的二氧化碳含量超标。同时,为了加强监控,适时对那部分死区的气体进 行分析,增加了1个分析管道,可以对其进行实时 分析。这样在某种程度上可以避免由于死区部分没 有再生彻底而导致的二氧化碳含量超标。

2006年8月17日分子筛纯化系统重新投入使 用。在空分设备工况稳定后,从8月20日开始进 行变负荷操作,同时观测分子筛纯化系统出口空气 中二氧化碳含量。截至2006年8月21日19∶00, 空分设备负荷逐渐由氧产量21000m 3 /h调整至满负 荷 (液氧+8000m 3 /h,液氮-3000m 3 /h),分子筛 吸附器 R02出口空气中二氧化碳含量相对稳定, 最高只有0.06×10 -6 ;而 R01在达到满负荷运行 (气氧27000m 3 /h,液氧8000m 3 /h) 之前,分子筛 吸附器出口空气中二氧化碳含量 (AIT1239) 最高 也只达到0.06×10 -6 ,但是在满负荷运行 (8月21 日19∶00,常规变负荷25500m 3 /h→27000m 3 /h) 后, R01出口空气中二氧化碳含量有所起伏。以下为3 周期的R01出口空气中二氧化碳含量情况:8月21 日23∶28,最高达到0.23×10 -6 ;8月22日04∶03, 最高达到0.39×10 -6 ;8月22日08∶36,最高为 0.2×10 -6 。可以看出,分子筛纯化系统出口空气 中二氧化碳含量还是不够稳定 (特别是 R01),但 是已经比未加死气排除阀时要好。 

法液空工作人员分析认为是由于没有对分子筛 活化导致的,决定通过对分子筛的特殊再生进一步 观察其变化。在不影响生产的情况下,法液空工作 人员制定了以下特殊再生方案。

分子筛特殊再生步骤:第一步,冷吹结束后, 将 分 子 筛 冷 吹、 加 热 的 污 氮 气 压 力 控 制 (PIC1213A) 的设定值改为12.3kPa,此时污氮气去 水冷塔阀 PV1213A 处于手动控制状态。第二步,当分子筛吸附器处于 “放空” 步,全开蒸汽加热器 加热阀VCB031C。当分子筛冷吹、加热的污氮气流 量 (FIC1213) 达到7000m 3 /h以上时,自动步进到 “加热” 步。第三步,FIC1213流量大于8000m 3 /h 时,分 别 将 加 热 器 B、C、D 投 入 运 行。此 时 PIC1213A在自动位置 (设定值12.3kPa)。第四步, 当加热结束后,自动进入 “冷吹” 步,加热器自动 断开,将PIC1213A设定值改为8kPa,待冷吹控制 阀KV1241打开后,PIC1213A投入串级模式 (压力 控制PIC1213A、PIC1213B及流量控制FIC1213A通 过内部联锁相互影响),此时关闭加热阀VCB031C。 

同时,对DCS控制系统内部逻辑程序LC1240、 LC1286和LC1213进行了一些改动,以适合以上的 步骤进行特殊再生。当然,在这期间仍然要进行排 除死气步骤。特殊再生的流路见图3。 

在经过几次的分子筛特殊再生加热后,分子筛 吸附器出口空气中二氧化碳含量较为稳定,基本上在0.01×10 -6 到0.06×10 -6 之间。

后来进行常规变负荷与快速变负荷结合的操 作,氧产量从21000m 3 /h增加到35000m 3 /h,加工 空气量达到了165000m 3 /h,分子筛纯化系统在变 负荷的各个工况下的运行都基本正常。2006年9 月1日—20日分子筛纯化系统及E10出口空气中 二氧化碳含量见表2。

4、结束语 

分子筛纯化系统作为空分设备的关键系统之 一,其运行效果不佳,直接影响着空分设备的运行 负荷;更何况分子筛纯化系统还是空分设备安全生 产的重要保障。因此,空分设备运行中要密切关注分子筛纯化系统的运行状况,加强监控、巡视,不 断探索和改进其操作方法,通过对出现的故障问题 进行有效的处理,不断优化操作,使空分设备运行 更加安全稳定,确保生产,增加效益,促进企业的 长久发展。

END


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