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1.HDP
1100-D喷油器试验装置外观如下(主要用于瓦锡兰电喷主机):
2.其工作原理图如下:
其中a1和a2泵功能:喷油器启阀压力试验用;b泵功能:拆卸解体使用。
3.使用说明如下:
4.具体介绍其关键部件:
a1和a2泵构造一样,这里以a1泵为例介绍。
每个泵有1个控制空气阀块,阀芯在内部轴向移动控制压缩空气的通断,平时要注意消音器是否脏堵,以及保持内部阀芯清洁。否则会由于消音器的脏堵影响阀芯的移动速度,从而影响供气量。
每个泵前部上下各有1只进油阀(止回阀),后部上下各有1只出油阀(止回阀),所以1个泵有进油止回阀2只,出油止回阀2只。2个泵共有进油阀4只,出油阀4只。由于整个系统里面除了这8个阀是止回阀,还有一个两位两通阀是止回阀,其他部位再也没有止回装置。所以这9个止回阀钢珠一旦磨损泄漏,系统油压不容易建立。
a1泵结构图:
进油止回阀和出油止回阀如下:
a1泵备件册如下:
具体实物如下:
b泵结构图如下:
b泵备件册如下:
b泵实物图如下:
两位两通阀:
其它的部件如:气水分离器,空气调压阀,回油阀等由于其结构简单就不再一一描述。
本次任职后,发现船上主机喷油器泵压试验台无法正常使用,具体故障症状如下1. b泵不能建立油压,只能调换b泵油缸千斤顶接头,利用主机吊缸液压专用工具的气动液压泵拆卸解体喷油器锁紧螺母(说明书中规定上紧力矩是100Nm+30°)。
2.a泵油压最高只能打到320kg左右,说明书中规定喷油器(新件)启阀压力是375±5kg(旧件启阀压力降低30kg可以接受)。无法满足要求。
首先将试验台油箱内部的柴油全部放残干净,再用液压油冲洗一遍管路后。重新清洁干净后加入符合粘度等级要求的液压油。
b泵故障排除过程如下:
针对试验台2只空气调压阀的压力表最高只能打到3.5kg左右,不能满足4.0kg。首先检查排除气路方面原因
1.清洗气水分离器的过滤器,怀疑脏堵造成进气量不足,没有效果。
2.检查机舱杂用空气减压阀(30kg--8kg),经过自制尼龙密封圈,减压阀恢复正常减压功能,其进口阀和出口阀可以正常开足,保证空气用量充足。
3.解体b泵上盖内部的空气滑阀,清洁阀芯和消音器,阀芯活络自如。
其次解体进油止回阀和出油止回阀,由于没有备件更换,只能拉抽弹簧增加弹力,各部件按原位装复,试验b泵油压能建立达到400kg,满足要求。
a泵故障排除过程如下:
按照排除b泵的思路进行以下工作:
在经历气水分离器,机舱杂用空气减压阀,2只空气控制阀块的拆检,空气调压阀的检修以后,a泵调压阀的空气压力表可以打到4kg左右,但是油压也是只能达到320kg左右,故障仍然存在。
解体2只泵4只进油止回阀和4只回油止回阀检查,钢珠和大&小弹簧没有发现明显损坏痕迹,故障仍然存在。
解体两位两通阀,发现如下图中所示凸轮机构的压块有磨损,后续安装时调换方向以增加顶杆的位移量。继续解体检查发现内部节流滤器(同时兼钢珠的弹簧座)是螺牙旋进去的,发现此节流滤器松动刚好堵住进油孔道一半位置,同时由于松动导致弹簧预紧力不足。这就能很好的解释了在油压达到一定程度以后(比如达到320kg左右),由于进油量较少(孔道被堵住一半)同时又不能很好的止回密封(弹簧预紧力不足),所以油压始终无法持续上升。至此困扰已久的故障原因终于找到了,装复以后试验效果杠杠的。喷油器试验台a泵和b泵都恢复正常工作。
个人建议各主管人员多看看说明书,按说明书要求使用液压油SAE-30或者相同粘度等级的液压油进行泵压试验。不要自己图省事,不想解体喷油器清洗检查内部各部件,而直接使用柴油加入试验台油箱,进行冲洗内部各部件的同时又可以泵压试验,认为这是一举两得的工作,既省时又省力气,其实这是一种错误的思维。
殊不知“前人栽树后人乘凉,前人混蛋后人遭殃”。由于柴油粘度较小极容易发生磨损,这样长此以往,试验台所有进油阀和回油阀的钢珠在频繁的开关震动撞击下,最终使得止回阀不能止回,油压必然很难建立满足要求。
本文作者:上海瑛楷海运公司:赫老轨 2023.04.12
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