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平衡孔对离心泵性能影响的试验研究

刘东升  钱俊  霍幼文

上海凯士比泵有限公司  上海  200245

摘   要:叶轮平衡孔是离心泵设计中常见的一个要素。叶轮轮毂上添加平衡孔,会减小离心泵轴承所承受的轴向力,提高离心泵的使用寿命。但同时会降低泵的扬程和效率,增加泵组电能的消耗。通过分析三台不同比转速水力模型的离心泵试验数据,研究平衡孔对离心泵水力性能的影响。定量描述增加平衡孔后,流量扬程和流量效率的变化,并对平衡轴向力的各种方法做了简单介绍。对于大流量大功率的应用场合,建议选用对称吸入的双吸离心泵。

关键词:离心泵;平衡孔;轴向力;扬程;效率

1.  引言

近年来在离心泵的研究领域出现了许多科研成果,涉及到产品结构、材料工艺、水力性能、空化性能、力特性、压力脉动、振动噪声以及专利标准等等[1-11]。在细分领域离心泵平衡轴向力方面,提出了许多新的方案[12-17],并且应用到各种工业场景,取得了良好的效果。

不同的客户对离心泵的需求是不一样的,这需要设计师进行差异化的深度设计,兼顾制造成本、运行能耗及备件消耗等等。对于单级离心泵而言,大多数会选择带有平衡孔的叶轮,以减小泵的轴向力,减轻对轴承的磨损,增加泵的可靠性并延长寿命。

平衡孔对离心泵效率有多大影响,对流量扬程会造成哪些变化,国内外有许多学者进行了研究,但少有针对具体案例的定量描述。一般来说增加平衡孔后,会造成扬程和效率的下降。下面通过三台不同比转速水力模型离心泵的试验数据,来进行对比分析,定量描述增加平衡孔后,离心泵水力性能的变化规律。

2.  离心泵结构及主要零件

离心泵为水平卧式安装,左侧通过进口锥管水平进水,经过叶轮、导叶体、出口弯管后水平出水。右侧通过联轴器、扭矩仪和电机相联,见图1、图2。为了研究平衡孔对离心泵水力性能的影响,同一台泵分别采取两种叶轮做试验,一种是有平衡孔的叶轮,一种是无平衡孔的叶轮。两种叶轮的差异就在于平衡孔有无,见图3。

图1:试验台位上的离心泵

图2:离心泵结构示意图

图3:有平衡孔的叶轮和无平衡孔的叶轮

在试验过程中,先后采用了三台不同比转速水力模型的离心泵,除了叶轮和导叶体等零件外,其余零件及安装尺寸完全相同。三台离心泵的叶轮及平衡孔的特征尺寸见表1。

表1:离心泵叶轮的特征尺寸表

单个平衡孔的面积为95 mm2,全部7孔的面积为665 mm2。叶轮轴孔直径尺寸均为55 mm,轴上安装尺寸相同。泵的旋向相同,从进口看逆时针方向旋转。

通常取平衡孔的总面积等于5~8倍密封环间隙的面积,平衡孔的泄漏量一般为设计流量的2%~5%。为了减少因平衡孔的泄漏造成的容积损失,选取平衡孔的总面积为密封环间隙面积的3倍左右,还剩余部分轴向力由轴承来分担。

3.  离心泵试验台及试验方法

离心泵试验所采用的试验台,为高精度水泵模型及装置模型通用试验台,采用立式闭循环水系统。试验台效率测试综合误差,优于中华人民共和国水利部标准SL140-2006《水泵模型及装置模型验收试验规程》和ISO/DIS 5198《离心泵、混流泵和轴流泵验收试验规范-A级》的要求。

试验台主要循环系统有试验段、空化筒、稳流筒、辅助泵、正反向供水切换管路、智能电磁流量计、智能压力传感器等。

在效率试验前,模型泵应在额定工况点运转30分钟以上,排除循环系统中游离气体,其间应检查泵的轴承、密封、噪声和振动状况。性能试验应在无空化条件下进行。

试验测点合理分布在整个性能曲线上,试验前进行各测量传感器调零。试验曲线试验点数为19个。试验流量范围0~900 m3/h,扬程范围30~65 m,电机功率110 kW,试验转速1480 r/min。试验工况稳定后,试验系统在无任何人为干扰条件下,连续进行三次测试,每次测试时间为30秒,三次测试效率最大值与最小值之差应小于0.3 %,否则需重新进行测试,取三次测量的中间值作为最后测试结果。    

试验流量由小到大,然后再由大到小顺序进行,试验从零流量点开始,一直进行至到大流量结束,然后从大流量点开始,一直进行至到零流量结束。根据上述试验结果确定离心泵的最优运行区间。同时测取流量、扬程、转速、轴功率、绘制流量扬程曲线和流量效率曲线。

4.  离心泵试验结果及对比分析

4.1  离心泵TS3(ns=100)试验结果分析

在试验转速为1480 r/min的条件下,叶轮有无平衡孔的试验曲线见图4。经过对比可以看出:

叶轮在有平衡孔的情况下与无平衡孔相比,流量扬程曲线在小流量下基本一致,在0.6倍额定流量至大流量下扬程偏低,随着流量的增大,扬程的差别越来越大。在额定流量596 m3/h下扬程偏低(48.7-47.2)/ 48.7=3.1 %。

叶轮在有平衡孔的情况下与无平衡孔相比,流量效率曲线普遍偏低,整个效率曲线向下平移。在额定流量Qn =596 m3/h下效率偏低(81.8-79.6)/ 81.8=2.7 %。

图4:离心泵TS3性能曲线图

4.2  离心泵HS1(ns=130)试验结果分析

在试验转速为1480 r/min的条件下,叶轮有无平衡孔的试验曲线见图5。经过对比可以看出:

叶轮在有平衡孔的情况下与无平衡孔相比,流量扬程曲线在小流量下基本一致,在0.6倍额定流量至大流量下扬程偏低,随着流量的增大,扬程的差别越来越大。在额定流量592 m3/h下扬程偏低(49.2-48.4)/ 49.2=1.6 %。

叶轮在有平衡孔的情况下与无平衡孔相比,流量效率曲线普遍偏低,整个效率曲线向下平移。在额定流量Qn =592 m3/h下效率偏低(84.1-79.1)/ 84.1=5.9 %。

图5:离心泵HS1性能曲线图

4.3  离心泵CS1(ns=140)试验结果分析

在试验转速为1480 r/min的条件下,叶轮有无平衡孔的试验曲线见图6。经过对比可以看出:

叶轮在有平衡孔的情况下与无平衡孔相比,流量扬程曲线在小流量下基本一致,在0.6倍额定流量至大流量下扬程偏低,随着流量的增大,扬程的差别越来越大。在额定流量719 m3/h下扬程偏低(44.2-42.3)/ 44.2=4.3 %。

叶轮在有平衡孔的情况下与无平衡孔相比,流量效率曲线普遍偏低,整个效率曲线向下平移。在额定流量Qn =719 m3/h下扬程偏低(79.2-76.4)/ 79.2=3.5 %。

图6:离心泵CS1性能曲线图

4.4  三台离心泵试验结果的对比分析

在试验过程中,先后采用了三台不同比转速水力模型的离心泵,分别做了叶轮无平衡孔和有平衡孔的对比试验。发现有平衡孔后,在流量不变的条件下,扬程和效率都有下降。在额定流量Qn下,扬程平均下降3 %效率平均下降4 %。在小流量0.6Qn下,扬程平均下降0.3 %效率平均下降3.6 %。在大流量1.2Qn下,扬程平均下降4 %效率平均下降3.6 %。三台离心泵的性能参数变化见表2。

表2:离心泵有平衡孔后性能参数变化表

从以上试验数据可以看出,在离心泵的常用运行区间0.6Qn~1.2Qn内(Qn为额定流量),当增加平衡孔后,效率普遍下降1.6 %~5.9 %,平均下降3.7 %。从节能降耗的角度来看,选择带有平衡孔叶轮的离心泵,是不合适的。

5.  离心泵平衡轴向力的多样性

由于离心泵运行时叶轮进出口压力差的存在,不可避免的产生轴向力。对于不同的应用场景,则有不同的平衡轴向力的方法,平衡孔、平衡管、平衡盘、平衡鼓、背叶片、对称吸入结构等等。平衡各种受力减少磨损碰撞,保障泵组持久稳定运行。当维修费用低于节省的电费,节能降耗才显得更有意义。

小流量的单级离心泵,多采用带有平衡孔的离心泵叶轮。高扬程的多级离心泵,多采用平衡盘或平衡鼓来平衡轴向力,或者再增加平衡孔来平衡残余轴向力。由于上述方案都会通过平衡孔或平衡管,产生液体回流带来容积效率损失,并且液体回流到叶轮进口,会造成流态紊乱,增加水力效率损失。而对称吸入结构的双吸离心泵,则不存在这个问题。

对于大流量大功率的离心泵,则多采用对称吸入的双吸离心泵方案。既能平衡轴向力减轻轴承磨损,提高泵的使用寿命,又能不降低泵的效率,并节省运营电力成本,还有一个优点是维修拆装方便。因此有着广泛的市场应用,尤其是在市政供水泵站、大型水利工程调水泵站等等。双吸离心泵有单级、双级和多级之分,常见的有单级双吸离心泵(1个叶轮)、双级双吸离心泵(3个叶轮)和三级双吸离心泵(5个叶轮),见图7。

图7:上海凯士比公司三种双吸泵结构示意图

6.  结论

根据试验结果及对比分析,离心泵叶轮增加平衡孔后,扬程效率等水力性能发生了明显的变化:

1)三台不同比转数的离心泵,在叶轮有平衡孔的情况下的流量扬程曲线,在所有流量下,叶轮有平衡孔的比无平衡孔的扬程降低。随着流量的增加,扬程降低的差距加大。在小流量0.6Qn下,扬程几乎重合没有差距,在额定流量及大流量下,差距逐渐加大。在额定流量下扬程平均降低约3 %。

2)在叶轮有平衡孔的情况下的流量效率曲线,其变化特点是在所有流量下,叶轮有平衡孔的比无平衡孔的效率降低。在额定流量下效率平均降低约4 %,偏离额定流量时,效率降低略有缩小。

3)对于大流量大功率的应用场合,建议选用平衡轴向力的对称吸入的双吸离心泵方案,避免泵效率降低增加电能消耗,以节省运营电力成本。

7.  参考文献

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第一作者简介:刘东升(1965— ),男,高级工程师,主要从事特殊电机、特殊泵及变频驱动技术的研究工作。

通讯作者简介:霍幼文(1966— ),男,教授级高级工程师,主要从事电站泵、特殊泵及泵系统节能降噪的研究工作。

基金项目:上海市闵行区2019年度先进制造产业扶持项目(批次:第一批)

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