摘 要 2#高炉于2021年3月1日,在做好充分准备的基础上,通过通N2保护、炉顶打水和控制风量等手段相结合,降料面末期提顶压放净渣铁等,实现了安全快速有效停炉。
关键词 风量 打水量 顶温 耗风量
1前言
2#高炉有效容积1062m³,于2013年12月29日开炉,受开炉初期断电炉缸进水及有害元素长期偏高(入炉锌负荷峰值接近4kg/t)等影响,环碳阶段性偏高,2020年9月份之后,环碳二层第2点温度出现急剧升高情况,采取了一系列护炉措施,温度升高趋势得以控制,但产量受到一定影响,难以满足高强度冶炼下安全生产要求。经公司研究后,决定于2021年3月1日进行降料面停炉大修。
2停炉前高炉运行情况
2#高炉在2020年9月份侧壁温度出现异常升高后,采取了三步走策略进行护炉提产。第一阶段通过临时控制冶强、加钛矿、堵风口等系列措施遏制温度恶性上涨,保证安全生产。第二阶段,随着温度逐步稳定,调整使用直风口加砖套缩风口、热面灌浆、温度高区域局部改高压水等措施,稳步恢复产量。第三阶段,结合大修备件到货进度,攻守兼备,保证安全前提下,理性提产,将炉役后期效能发挥至最大。停炉前2#高炉指标见表1。
表1 2#高炉停炉前月平均指标
月平均 | 产量 | 燃料比 | 焦比 | 煤比 | 风温 | 富氧 | [Si] | 物理热 | R2 |
t/d | kg/t | kg/t | kg/t | ℃ | m3/h | % | ℃ | ||
| 4080.68 | 519.55 | 340 | 149 | 1196 | 9500 | 0.4 | 1485 | 1.18 |
3、预休风前准备工作及炉况调整
3.1预休风前准备工作
一方面根据降料面工作的要求,提前对铁罐运输组织、冷却设备检查、打水设备、加长机械探尺量程等相关内容落实到位。另外完成炉身静压孔通氮气管道预铺设及煤气取样管安装疏通,保证能在风口平台进行煤气取样。
3.2降料面前炉况参数调整
(1)停炉前1天,适当疏松边缘,以清理炉腹部位渣皮,按正常操控标准组织生产,若风量不全、炉温不稳定应及时减轻焦炭负荷。保炉况稳定顺行、炉缸工作均匀活跃,严禁出现低炉温、炉凉现象,铁水物理热≥1480℃。提前两个班提高铁口角度。
(2)停炉降料面前1天,调整操作方针:按煤比≤80kg/t,调整焦炭负荷;炉温、碱度控制标准:提炉温降碱度[Si]0.50~0.60%,R21.05~1.10,铁水物理热≥1480℃,保证渣铁流动性。适当使用锰矿洗炉,控制铁中【Mn】0.6%左右。
(3)下停炉料前,提前5小时左右(1日6:00)改全焦冶炼,根据当时炉温及碱度情况,前3个小时全焦比按550 kg/t左右控制,[Si]0.60~0.8%,R21.05~1.10。后2个小时焦比按600 kg/t左右控制,[Si]0.80~1.0%,R21.05~1.10。根据炉温和停炉负荷料下达情况停止喷煤,提前做好喷煤量估算,停止喷吹后,清空喷吹罐。
4、停炉料及降料面操作要求
4.1降料面停炉料组成
计划预休风时料线降至10米,停炉料由两段轻负荷正常料和30吨盖面焦组成,第一段停炉料炉腹下部。料线10米炉腹下部体积为520m3左右。考虑降料线时间,3月1日10:30开始上停炉料,停炉料总体积517.05m3,总铁量254.85t,总渣量94.9t,总焦炭198.55t(含盖面焦)。具体如下:(放料速度约6罐/小时,用于控制顶温)
(1)第一段正常料
第一段正常料共9批,矿批25吨(烧结70%+球团18%+块矿10%+锰矿2%),批体积26.09m3,合计234.8m3,铁量130.65t。第一段正常料焦比630 kg /t,干焦负荷2.46,炉渣R2为1.05,铁水中[Si]1.5%。
(2)第二段正常料
第二段正常料共9批,矿批23.5吨(烧结70%+球团18%+块矿10%+锰矿2%),批体积25.81m3,合计232.25m3,铁量124.19t。第二段正常料焦比680 kg /t,干焦负荷2.26,炉渣R2为1.05,铁水中[Si]2.0%。
(3)盖面焦 4*8吨=32吨 体积50 m3
4.2降料面操作要求
(1)降料面期间,每隔半个小时测一次料面(前期使用短探尺点测,中后期使用长探尺),记录一次顶温、顶压、风压、风量、打水量等操作参数,以及每次爆震的时间,顶压波动情况。安排专人负责打水量调剂工作及安全巡检工作。
(2)顶温控制要确保炉顶设备和布袋除尘系统安全,风量、风温及出铁组织等控制标准简要列于表1。
表1 降料面期间风量、风温等参数控制标准
风量使用原则 | 操作要点 | 出铁安排 | 时间 | ||||
初期 | 风量大小 | 全风操作 | 2700-3000 | 预休风前 | 1 | ||
矿批30吨 | |||||||
位置 | 15→14段冷却壁 | 焦比550-580 | 2 | ||||
料线 | 2米→5米 | 碱度1.05/Si1.0-1.2 | |||||
炉身中上部 | 风量大小 | 80% | 2300-2500 | 矿批25吨 | 3 | ||
位置 | 13→12段冷却壁 | 焦比630-660 | |||||
料线 | 5米→9米 | 碱度1.05/Si1.5-2.0 | 4 | ||||
预休风(加长探尺、煤气取样管疏通) | |||||||
炉身中下部 | 风量大小 | 70% | 2000-2200 | 风压150-160kpa | 第一次铁21:30 | 1(21:00) | |
位置 | 11→9段冷却壁 | 氧气2000m3/h | |||||
料线 | 9米→14米 | 风温850℃ | 2(22:00) | ||||
3(23:00) | |||||||
降料面过程中炉内剩余理论铁量,仅计算软融带以上,炉身以上剩余体积的铁量。 | |||||||
炉腰 (最迟切煤气点) | 风量大小 | 60% | 1700-1800 | 风压 | 4(24:00) | ||
位置 | 8段冷却壁 | 70-90 | 5(1:00) | ||||
料线 | 14米→16米 | ||||||
风压 | 6(2:00) | ||||||
炉腹 | 风量大小 | 40% | 1000-1300 | 50-60 | 第二次铁2:30 | ||
位置 | 7→6段冷却壁 | 7(3:00) | |||||
料线 | 16米→19米 | 8(4:00) | |||||
5、实际降料面过程
3月1日20:50预休风结束,高炉开始送风降料面,送风时料线为9.5m。送风后风量逐步加至2100m3/min,为加快降料面速度,送风1小时后富氧2000 m3/h约2小时。为稀释煤气成份,减少爆震,风口和炉身静压取样孔按最大量吹氮气。21:40左右出第一次铁,炉温1.13%,二元碱度1.14。3月2日0:10左右切煤气,此时料线14.5米,处于炉腰位置。取样煤气成份中H2为4.5%,CO2为3.9%。2:30左右出第二次铁,炉温1.77,物理热1492℃,碱度1.21。5:00左右部分风口吹空,5:30关闭重力放散和一个炉顶大放散,铁口大喷过程中休风。预休风结束后的降料面过程实际耗时约8小时左右,累积打水398m3。停炉降料面控制过程曲线见图1,料面降至风口情形见图2。
图1 停炉控制过程曲线 图2 料面降至风口情形
6、总结
(1)降料面过程中,根据料面深度合理使用风量,并安排专人摸索手动精准控制打水,顶温全程平均控制在300℃以内,仅一次超过400℃,总体打水量并不是太多。
(2)因风口和炉身静压孔喷吹氮气,降料面整个过程未出现爆震现象,降完料面后炉墙比较干净。
(3)因没有雷达探尺,合理使用机械探尺至降料面结束,未过早烧损脱落。降料面末期巧提顶压,休风前实现了铁口大喷,利于后续残铁放的比较干净。
(4)本次降料面前方案做的比较充分,进行了事前推演,整个停炉降料面过程进度全程可控,安全可靠,一切水到渠成,瓜熟蒂落。
(5)理论联系实践,本次对停炉过程中的关键点提前都进行了理论计算,比如判断料面位置,用耗风量、燃烧焦炭量、煤气成份,最终用实际料线进行验证,贴合度95%以上。
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