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2#高炉安全快速降料面停炉生产实践

摘  要 2#高炉于2021年3月1日,在做好充分准备的基础上,通过通N2保护、炉顶打水和控制风量等手段相结合,降料面末期提顶压放净渣铁等,实现了安全快速有效停炉。

关键词  风量  打水量  顶温  耗风量

1前言

2#高炉有效容积1062m³,于2013年12月29日开炉,受开炉初期断电炉缸进水及有害元素长期偏高(入炉锌负荷峰值接近4kg/t)等影响,环碳阶段性偏高,2020年9月份之后,环碳二层第2点温度出现急剧升高情况,采取了一系列护炉措施,温度升高趋势得以控制,但产量受到一定影响,难以满足高强度冶炼下安全生产要求。经公司研究后,决定于2021年3月1日进行降料面停炉大修。

2停炉前高炉运行情况

2#高炉在2020年9月份侧壁温度出现异常升高后,采取了三步走策略进行护炉提产。第一阶段通过临时控制冶强、加钛矿、堵风口等系列措施遏制温度恶性上涨,保证安全生产。第二阶段,随着温度逐步稳定,调整使用直风口加砖套缩风口、热面灌浆、温度高区域局部改高压水等措施,稳步恢复产量。第三阶段,结合大修备件到货进度,攻守兼备,保证安全前提下,理性提产,将炉役后期效能发挥至最大。停炉前2#高炉指标见表1。

表1  2#高炉停炉前月平均指标

月平均

产量

燃料比

焦比

煤比

风温

富氧

[Si]

物理热

R2

t/d

kg/t

kg/t

kg/t

m3/h

 

4080.68

519.55

340

149

1196

9500

0.4

1485

1.18

3、预休风前准备工作及炉况调整

3.1预休风前准备工作

一方面根据降料面工作的要求,提前对铁罐运输组织、冷却设备检查、打水设备、加长机械探尺量程等相关内容落实到位。另外完成炉身静压孔通氮气管道预铺设及煤气取样管安装疏通,保证能在风口平台进行煤气取样。

3.2降料面前炉况参数调整

(1)停炉前1天,适当疏松边缘,以清理炉腹部位渣皮,按正常操控标准组织生产,若风量不全、炉温不稳定应及时减轻焦炭负荷。保炉况稳定顺行、炉缸工作均匀活跃,严禁出现低炉温、炉凉现象,铁水物理热≥1480℃。提前两个班提高铁口角度。

(2)停炉降料面前1天,调整操作方针:按煤比≤80kg/t,调整焦炭负荷;炉温、碱度控制标准:提炉温降碱度[Si]0.50~0.60%,R21.05~1.10,铁水物理热≥1480℃,保证渣铁流动性。适当使用锰矿洗炉,控制铁中【Mn】0.6%左右。

(3)下停炉料前,提前5小时左右(1日6:00)改全焦冶炼,根据当时炉温及碱度情况,前3个小时全焦比按550 kg/t左右控制,[Si]0.60~0.8%,R21.05~1.10。后2个小时焦比按600 kg/t左右控制,[Si]0.80~1.0%,R21.05~1.10。根据炉温和停炉负荷料下达情况停止喷煤,提前做好喷煤量估算,停止喷吹后,清空喷吹罐。

4、停炉料及降料面操作要求

4.1降料面停炉料组成   

计划预休风时料线降至10米,停炉料由两段轻负荷正常料和30吨盖面焦组成,第一段停炉料炉腹下部。料线10米炉腹下部体积为520m3左右。考虑降料线时间,3月1日10:30开始上停炉料,停炉料总体积517.05m3,总铁量254.85t,总渣量94.9t,总焦炭198.55t(含盖面焦)。具体如下:(放料速度约6罐/小时,用于控制顶温)

(1)第一段正常料

第一段正常料共9批,矿批25吨(烧结70%+球团18%+块矿10%+锰矿2%),批体积26.09m3,合计234.8m3,铁量130.65t。第一段正常料焦比630 kg /t,干焦负荷2.46,炉渣R2为1.05,铁水中[Si]1.5%。

(2)第二段正常料

第二段正常料共9批,矿批23.5吨(烧结70%+球团18%+块矿10%+锰矿2%),批体积25.81m3,合计232.25m3,铁量124.19t。第二段正常料焦比680 kg /t,干焦负荷2.26,炉渣R2为1.05,铁水中[Si]2.0%。

(3)盖面焦      4*8吨=32吨    体积50 m3

4.2降料面操作要求

(1)降料面期间,每隔半个小时测一次料面(前期使用短探尺点测,中后期使用长探尺),记录一次顶温、顶压、风压、风量、打水量等操作参数,以及每次爆震的时间,顶压波动情况。安排专人负责打水量调剂工作及安全巡检工作。

(2)顶温控制要确保炉顶设备和布袋除尘系统安全,风量、风温及出铁组织等控制标准简要列于表1。

            表1  降料面期间风量、风温等参数控制标准

风量使用原则

操作要点

出铁安排

时间



初期

风量大小

全风操作

2700-3000


预休风前

1


矿批30吨


位置

15→14段冷却壁

焦比550-580

2


料线

2米→5米

碱度1.05/Si1.0-1.2








炉身中上部

风量大小

80%

2300-2500

矿批25吨

3


位置

13→12段冷却壁

焦比630-660


料线

5米→9米

碱度1.05/Si1.5-2.0

4


预休风(加长探尺、煤气取样管疏通)



炉身中下部

风量大小

70%

2000-2200

风压150-160kpa

第一次铁21:30

1(21:00)


位置

11→9段冷却壁

氧气2000m3/h


料线

9米→14米

风温850℃

2(22:00)




3(23:00)



降料面过程中炉内剩余理论铁量,仅计算软融带以上,炉身以上剩余体积的铁量。


炉腰      (最迟切煤气点)

风量大小

60%

1700-1800

风压

4(24:00)


位置

8段冷却壁

70-90

5(1:00)


料线

14米→16米







风压

6(2:00)


炉腹

风量大小

40%

1000-1300

50-60

第二次铁2:30



位置

7→6段冷却壁


7(3:00)


料线

16米→19米


8(4:00)










5、实际降料面过程

3月1日20:50预休风结束,高炉开始送风降料面,送风时料线为9.5m。送风后风量逐步加至2100m3/min,为加快降料面速度,送风1小时后富氧2000 m3/h约2小时。为稀释煤气成份,减少爆震,风口和炉身静压取样孔按最大量吹氮气。21:40左右出第一次铁,炉温1.13%,二元碱度1.14。3月2日0:10左右切煤气,此时料线14.5米,处于炉腰位置。取样煤气成份中H2为4.5%,CO2为3.9%。2:30左右出第二次铁,炉温1.77,物理热1492℃,碱度1.21。5:00左右部分风口吹空,5:30关闭重力放散和一个炉顶大放散,铁口大喷过程中休风。预休风结束后的降料面过程实际耗时约8小时左右,累积打水398m3。停炉降料面控制过程曲线见图1,料面降至风口情形见图2。

     

   图1  停炉控制过程曲线                  图2  料面降至风口情形

6、总结

(1)降料面过程中,根据料面深度合理使用风量,并安排专人摸索手动精准控制打水,顶温全程平均控制在300℃以内,仅一次超过400℃,总体打水量并不是太多。

(2)因风口和炉身静压孔喷吹氮气,降料面整个过程未出现爆震现象,降完料面后炉墙比较干净。

(3)因没有雷达探尺,合理使用机械探尺至降料面结束,未过早烧损脱落。降料面末期巧提顶压,休风前实现了铁口大喷,利于后续残铁放的比较干净。

(4)本次降料面前方案做的比较充分,进行了事前推演,整个停炉降料面过程进度全程可控,安全可靠,一切水到渠成,瓜熟蒂落。

(5)理论联系实践,本次对停炉过程中的关键点提前都进行了理论计算,比如判断料面位置,用耗风量、燃烧焦炭量、煤气成份,最终用实际料线进行验证,贴合度95%以上。

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