我轮冷库使用冷剂为:R407C,据主管轮机员讲,差不多每周都要补充制冷剂外加人工化霜,而且每次补冲制冷剂大约10公斤左右。按照正常情况,如此的数量已经超出了正常范围,而且冷库系统出现异常现象,其表现为:
(1)吸入、排出压力比平常低(分别为0.03-0.05Mpa和0.9-1Mpa);
(2)压缩机吸入阀处结霜或结冰,进而发展到吸入阀处无冰凉感觉;
(3)低温库达不到要求的-18℃,只能在-12℃左右徘徊,严重时只能维持在-8℃。
(4)随后,高温库也出现异常现象。
为此,如何尽快解决这一故障,成为摆在我们面前的迫切问题。
一、故障常见原因分析
1.1 压缩机排出压力低的可能原因
(1) 冷凝器的冷却水温太低或水量过大;
(2) 活塞与气缸之间的间隙太大;
(3) 冷剂量太少等。
1.2 压缩机吸入压力太低的原因
(1)液体冷剂流量受限制;
(2)充入的冷剂太少;
(3)膨胀阀“冰塞”;
(4)膨胀阀“油塞”或脏堵;
(5)膨胀阀开度太小或过热度设置过高;
(6)蒸发器冷凝能力下降等。
1.3 制冷系统制冷效率不足的可能原因
(1)冷剂从膨胀阀感温包内泄漏;
(2)膨胀阀感温包安装错误或安装位置不当;
(3)膨胀阀故障或失调;
(4)膨胀阀阻塞;
(5)排出阀和吸入阀故障;
(6)膨胀阀结冰;
(7)通过蒸发器的空气流量不足;
(8)蒸发器结冰或霜较厚;
(9)干燥器堵塞;
(10)截止阀关闭或节流;
(11)充入冷剂太少;
(12)风机皮带打滑导致风机速度下降排出压力太高;
(13)吸入压力太低等;
经过认真分析,我们认为尽管系统本身可能存在某些潜在的因素,是造成这次故障的“催化剂”。由于前段时间刚将压缩机进行了检修,并且系统冷剂数量以及冷却水的调整也比较合适。因此,检查的重点应放在低压系统及其部件上。综合各种现象进行分析,系统冰塞或脏堵的可能性比较大。众说周知,“冰塞”是由于系统漏泄或氟利昂冷剂不纯(含的水分比较多),或检修设备、补充冷剂、添加冷冻机油等操作方法不当,使水分随空气进入了系统。当冷剂经过膨胀阀产生节流降压降温时,由于相应的蒸发温度突然降到零度以下,水分便在膨胀阀出口或其他低压管道的狭窄处形成“冰塞”。一般情况下,R22容水性比R22要大的多,“冰塞”可能性相对小些但如果含水量较多时则另当别论。但我轮的制冷剂是R407C,冰塞的几率很小,“脏堵”则是由于冷剂不纯含有杂质或管系中的一些油性微粒等物阻塞了滤器,当液态冷剂流过时,会产生严重节流使压力骤降,对应的蒸发温度也将大大降低。吸入压力降低,吸气过热度增加,冷剂吸热气化蒸发,使滤器后结霜(这是判断制冷系统滤器堵塞的重要依据)。由于脏堵,使得进入低压系统中的冷剂的液量减少,导致压缩机吸入压力降低,使蒸发器和吸入管液面的霜层融化,冷库库温升高。
当“冰塞”或“脏堵”未将通道完全堵死时,进入蒸发器的冷剂流量减少,蒸发器后部过热度增加使霜层融化,压缩机吸入压力下降。停车后部分冰塞处融化,少量冷剂又进入蒸发器,使吸入压力又所回升,致使压缩机频繁起停。
“冰塞”与“脏堵”的症状十分类似,主要区别在于:脏堵的症状相对比较稳定,随着时间的推移,故障现象无明显变化。停车化冰后,基本没有什么好转。
二、故障查找处理
(1) 将系统中的冷剂收入储液瓶内,待气态冷剂充分冷凝液化后,分几次少开储液瓶上部的放气阀进行防气,用手模上去有油腻和阴凉的感觉为止。
(2) 拆下干操器进行烘干或换新。
(3) 拆除相关管系的保温层,彻底检查从膨胀阀到压缩机吸入阀之间的低压管系及其部件是否有冰塞现象,逐个冷库进行排查。
方法是:首先停掉某个冷库,关闭膨胀阀前的截止阀,用浇淋温热水的方法,将低压管路表面结霜化掉,再突然开启膨胀阀前的截止阀,如某各部位前面不结霜而后面结霜,则该部位即为“冰塞”或“脏堵”之所在。“冰塞”部位确定后,反复用温热水浇淋化冰。消除“冰塞”现象是一件耐心细致的工作,往往需要反复几次才能见效。
膨胀阀里面有个滤器,一般新手轮机员都不清楚,如下图:
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