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某轮换油不彻底引起主机启动失败故障

一、故障过程

某轮在离靖港码头备车时因主机高压油泵卡阻,主机启动失败,推迟离港,经船舶抢修,1100时故障排除,恢复运营。

二、故障排除过程

船舶故障处理过程:靠泊前,通过供油单元,将主副机燃油系统更换为0.1%硫含量的轻油,距码头约2海里左右,1530时船舶抛锚待靠,1730时靠妥,主机换油后操纵无异常。04月10日0100时船卸空,备车准备离港,正车试车主机未见异常,倒车试车时,主机不发火,并出现EICU-A和EICU-B系统失败警报及1-6缸油泵柱塞卡阻警报,但此警报随后自动复位。期间EICU-A和EICU-B系统不断反复报警自动复位,但随后正倒车启动均失败,在检查主机控制系统及角码器等未见异常后,根据报警判断故障为各缸高压油泵卡阻所致,随即船舶组织检修主机1-6缸的高压油泵。拆解发现各缸高压油泵均附着油泥状含颗粒积碳,上部高压油泵柱塞均卡阻于上死点,且偶件相互卡阻较紧拆检相当困难。经过清洗剂喷浸,自制螺栓工具顶推,铜锤敲击等措施,脱开偶件,并清洁检查偶件接触面,完毕后装复。 4月10日1100时6只主机高压油泵均拆检清洁活络并装复完毕,随即主机试车正常,抢修结束,恢复运营,4月10日1200时正式开航离港。

三、故障造成的损失情况

一是船期损失:本次主机故障,推迟原凌晨3点离港计划,造成船舶非正常停航8小时。

二是消耗备件费用:消耗主机高压油泵密封件6套,费用月5000元。

四、故障原因分析

一是客观原因:本轮主机一直长期使用180CST重油,柱塞套筒之间上存有漆状物的积碳,供油单元切换成0.1%硫含量的轻油后,如果主机运行时间短,存留在柱塞和套筒之间的重油没有被彻底耗尽,换油后,温度降低至37°C左右,未耗尽的重油粘度增高,直至在高压油泵顶部形成油泥状,极容易导致高压油泵柱塞卡阻,主机无法正常启动。

二是主要原因:公司已经为该轮申请了0.1%硫含量燃油的使用豁免,并且已经邮件通知船管,明确该轮该航次进江航行和靠泊码头期间,主副机不需要换油,但船管及其船舶落实豁免政策存在偏差,顾忌遭受罚款,盲目操作,对换油存在风险估计不足。

三是根本原因:船舶没有严格按照换油操作规程操作,执行换油操作程序不规范,换油时机不妥当,主机轻油运行时间短,换油不彻底,造成主机高压油泵柱塞卡阻,主机无法启动。

为了规避避免这种情况的发生,在2020年1月1日限硫令生效实施以来,船舶已经制定了换油程序和应急预案,要求在长江口起锚主机开始慢车运行时,燃油系统就进行重油-轻油转换操作,以便重油渐渐被轻油替代,避免油品和油温的突然变化,再经过较长时间的航行,燃油系统彻底换油,有效的防范了主机高压油泵柱塞卡阻的故障。

四、故障的预防措施

为避免类似故障再次发生,举一反三,通电船管及各轮,要求如下:

一是主机的换油操作,在主机停车状态下,严禁重油轻油转换操作,只有在天气、海况及开阔的安全水域,且在主机运行情况下,方可根据有关操作规程执行换油操作,并要保证系统换油彻底后,主机还能稳定运行一段时间,避免因为油品和温度的突变,引起主机高压油泵和油头偶件的卡死。

二是副机重油换轻油,严禁在停机状况下切换,完成换油操作后继续运转一段时间,以确保管路中的重油完全替换为轻油。

三是靠泊后副机换轻油,只能使用副机独立轻油泵供油,严禁从主副机共用的燃油模块处转换,造成主机被动换油。

四是对进靠海事部门强制要求副机及锅炉使用0.1%硫含量的轻油码头,事先备用一台超低硫轻油副机,在船舶靠泊期间,使用该副机。或者待主机完车后,用独立柴油泵,按操作规程要求对副机进行低硫重油换超低硫轻油操作。

五是公司将督促船管和自管船舶,尤其在疫情期间,认真落实岸基发船的相关要求,督促船员严格按照相关操作规程进行操作,同时加强对船员的关爱和岸基支持,避免类似事情再次发生。

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