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【船机帮】某船用齿轮箱接排异常撞击声响故障分析与排除

导读

船舶齿轮箱是船舶推进系统的重要组成部分,齿轮箱技术状态直接影响船舶在航状态。

文章以某船用齿轮箱接排异常故障为例,通过结构及原理分析、故障机理分析、故障排查和修理验证,对该船用齿轮箱接排异常故障排查过程进行了复现和总结,为该型号齿轮箱类似故障排除和预防提供了经验。

一、故障概述

船舶主机齿轮箱是船舶平台中的一项重要装备,它与柴油机及轴系共同组成了船舶主动力系统。

齿轮箱具有离合、换向和减速功能,同时还承担了来自推进器的推力。

齿轮箱与柴油机的配套使用使得柴油机结构变得更加简单,强化程度和可靠性大大提高。

某船主机齿轮箱型号 GWS3235。

该船自下水已使用接近 9 年,齿轮箱工作一直正常,始终没进行过分解修理。

2019年3月,船方首次报告齿轮箱故障,经过航行试验验证,齿轮箱在正、倒车接排时均存在异常撞击声,倒车时尤其严重,同时艉轴密封装置在高速时呈现片状泄漏。

二、结构及原理

图1 GWS3235 型齿轮箱结构示意图

GWS3235 型齿轮箱结构示意图见图1,由输入轴、倒车离合器、倒车轴、正车离合器、正车轴以及输出轴 6 部分组成。

输入轴与主机连接在一起,主机动力由此输入; 输出轴与艉轴连接在一起,将主机动力输出到艉轴和推进器。

空车时,正、倒车离合器都是脱开的,正、倒车轴都不转,无动力输出; 

正车时,正车离合器接上,倒车离合器脱开,动力传递路线为输入轴→倒车毂→正车毂→正车轴→输出轴; 

倒车时,倒车离合器接上,正车离合器脱开,动力传递路线为输入轴→倒车毂→倒车轴→输出轴。

齿轮箱工作和润滑油路示意图见图 2,二级压力调节阀结构示意图见图3。

图2 齿箱轮工作和润滑油路示意图

图3 二级压力调节阀结构示意图

齿轮箱正、倒车操作的工作原理如下: 

在空车状态下,来自油泵的滑油经过过滤器后分成二路: 

一路是润滑油,先经过二级压力调节阀 ( 从接口 F 进,接口 G 出) ,再经过冷却器,然而到达正、倒车离合器轴承及输出轴轴承等进行润滑,润滑后的滑油回到油底壳; 

另一路是工作油 ( 也称操作油) ,先到达操作阀,当操纵阀处于空车位置时,等待在操纵阀的进口。

当正、倒车接排时,操纵阀开启,工作油通过操纵阀进入二级压力调节阀的 C 口或 D 口,推动控制活塞向C 口或 D 口方向运动,封住相对应的口,滑油进入到时间调节装置 ( 节流阀) H,同时一路油流经接K 口,推动泄油活塞向右运动,封住泄油口 E,油液通过节流阀流到升压油腔,推动升压活塞迅速运动,使工作油压升高,离合器完成接排。

脱排过程类同,不再阐述。

三、原因分析

根据修理经验,船舶齿轮箱接排时发出异常撞击声通常有两方面原因,即机械方面和液压操作系统方面。

1、机械方面

1) 齿轮箱输出轴正、倒车推力轴承或推力环磨损偏大,造成较大的推力间隙,在推进器和艉轴推力的作用下,轴承内外圈与滚珠或推力环推力面之间产生撞击声,间隙越大,撞击声越重。

同时,齿轮箱输出轴推力间隙增大,会使艉轴密封装置动静环压紧力减少,造成漏水。

2) 正、倒车轴上的传动齿轮与输出轴齿轮均为斜齿圆柱齿轮,如果正、倒车离合器轴轴向定位不准确,或轴向间隙过大,在接排瞬间产生较大的轴向力,也会产生异常撞击声。

3) 正、倒车离合器内的摩擦片磨损严重,接排时导致行程过大,造成异常撞击声。

2、操纵系统方面

1) 如图3所示,如果二级压力调节阀开度过大,则正、倒车操纵油压建立过快。

这时进入正、倒车离合器油缸的压力油快速推动离合器活塞,在极短时间内压紧摩擦片,造成较大的冲击力和撞击声。

摩擦片被压紧的时间越短,撞击声越大。

2) 油温的高低也会对接排速度造成较大的影响,油温越高滑油黏度越低,油压建立越快,接排速度越快,撞击声越大。

3) 正、倒车离合器活塞如果卡滞,滑动不灵活,也会造成接排异常撞击声。

4) 遥控操纵装置空气压力过高,将使接排速度变快,同样造成异常撞击声。

四、故障排查

通过以上原因分析,有针对性地对齿轮箱进行局部分解检查,结果如下。

1) 输出轴轴向间隙 0.03mm,轴承及推力环未见异常磨损,符合要求。

2) 检查正、倒车轴轴承磨损情况及调整定位情况,发现正、倒车离合器后端轴承 (QJ318M 型角接触轴承) 磨损较为严重,轴向移动量较大,经测量其轴向移动量在倒车时为 2mm,在正车时为1.8mm。

通过检查和分析得出,此问题是轴承内圈没有压紧造成的,正、倒车离合器后端轴承和安装结构示意图见图4。

其它轴承及轴承定位情况均正常。

图4 正、倒车离合器后端轴承和安装结构示意图

3) 检查正、倒车离合器油缸及活塞,未见异常。

4) 检查二级压力调节阀,未见异常,但延时螺钉锁紧螺帽拧紧力不足,齿轮箱运行时存在螺钉松动的隐患。

五、修理验证

更换正、倒车离合器后端的 2 只角接触轴承(型号 QJ318M) ,加工制作新的轴向调整垫,使轴承内圈由原来的窜动状态变为压紧状态。

按要求调整正、倒车离合器两端轴承外圈与压盖的轴向间隙,倒车离合器前端轴承调整至 0.22mm,后端轴承调整至 0.20 mm,正车离合器前端轴承调整至0.28mm,后端轴承调整至 0.25 mm。

修理后,先进行系泊试验,调整齿轮箱工作油压力为 0.6MPa,做接、脱排试验,正、倒车冷态接排时间 5s 左右,异常撞击声消失,工作状态平稳。

然后进行航行试验,航行试验初期,齿轮箱处于冷态,接脱排试验正常。

当航行试验后期,此时油温达到 55℃ 及以上,再做接、脱排试验时,偶尔又出现异常撞击声,倒车时撞击声更频繁些,但无论是撞击声大小还是频率均比修理前有较大好转。

检测接排速度,倒车时 1.5s,正车时 2.0s,比冷态时 5.0s 快了很多。

分析该现象的原因是:

滑油温度高造成黏度下降,油压建立变快。

于是通过二级压力调节阀调整接排速度,调节至倒车时3.0s,正车时 3.5s。

之后经过多次试验,离合器接排平稳、柔和、无冲击,故障排除,系泊、航行试验数据见表1。

六、结束语

船舶主机齿轮箱接排时发出异常响声是齿轮箱的常见故障,且危害极大。

异常响声是因为接排时存在异常大的冲击力,若不能及时排除,巨大的冲击力有可能进一步损坏齿轮箱各轴承、齿轮和箱体等,甚至危及主机曲轴和推力轴承。

排除此故障要从多方面着手,先要掌握故障的第一手资料,包括接排时间、滑油温度、响声和振动情况等,然后根据故障情况,结合齿轮箱的结构和原理,全面分析故障原因,以此为依据对齿轮箱作局部分解检查,查找出故障点和问题加以纠正和排除。

要注意很多时候故障往往不是单个原因所致,而是存在多个原因,相互关联,互相作用。

本齿轮箱故障就是由正、倒车离合器后端轴承磨损后轴向间隙过大和接排速度调整不当这 2 方面原因共同造成的。

本文原创作者系:

海军装备部驻北京地区军事代表局驻青岛地区第一军事代表室——彭荣华,曾 权

END

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