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CFM56-5B左右发转速不一致故障分析

摘要CFM56-5B左右发推力不一致故障原因较多,对于航线排故来说首次彻底完成排故难度较大。本文通过对系统原理的深入分析,以达到准确确定故障原因,提高排故效率,降低航班不正常性的目的。

关键词:调节慢车;进近慢车;反推慢车;转速不一致;

Keywords: Modulated idle;Approach idle;Reverse idle;Rotor speed disagree;

一、故障描述:

2016220日,B-993X飞机机组反映空中慢车时左右发N1转速不一致(自动油门接通,双发油门杆在CLB位),地面正常。译码数据如图1所示:


通过译码得知,在空中慢车状态下左发N1要明显高于右发,左右最大差值有6.6%,其他参数如N2FF等也有相对应的差距,为真实的推力不一致。高于慢车状态时双发N1一致,地面慢车双发N1也相同。

二、系统原理分析:

通过AMMFCOM以及发动机培训手册的介绍得知,发动机的慢车分三类:调节慢车、进近慢车和反推慢车。发动机在慢车状态下主要靠调节N2转速来维持,影响上述三种慢车N2转速的因素如图2所示,主要有飞行高度,引气需求,IDG滑油温度,进近阶段或反推选择,以及最小N1需求等等。


所谓调节慢车,是指在地面或空中满足发动机功率和用户需求的最低发动机转速,在下降阶段会出现,EWD上会有IDLE提示。而当空中襟缝翼手柄不在0位,或者起落架放下后,SFCCLGCIU会通过EIU给相应发动机的ECU提供离散信号,使得发动机进入进近慢车状态,相比于调节慢车,进近慢车会提高一定发动机转速,目的是既能保证不会过多影响飞机下降速度,又能满足复飞时在短时间内将发动机加速至复飞推力,方便终止进近后飞机能快速获得足够能量。进近慢车在飞机接地10s后,恢复到调节慢车。而反推慢车,则是在反推手柄选择至最小反推位时的慢车状态,其转速也比调节慢车稍高,保证落地后反推选择最大时发动机能够迅速响应推力提升的要求,尽快为飞机减速。

针对双发慢车转速不一致的故障,从慢车控制方面分析,主要可能因素有以下三个:左右发引气需求不同、左右发IDG滑油冷却需求不同、左右发进近慢车信号输入有偏差。下面逐一进行分析。

1、原因一:引气需求不同

针对引气需求不同分析。慢车状态下,当引气需求增大时,为了满足用户要求,发动机转速需要上升,这种转速的调节在空中和地面都是适用的。指令信号由BMCACSC,防冰电门(大翼,进气道)等通过EIU给到ECUECU结合PS3信号实现对N2的控制,以调节慢车转速。当左右发引气需求不同时,双发慢车转速必然会出现偏差。201311月份B-680X飞机就曾反应过类似故障,空中和地面慢车状态下,左发N1N2转速比右发大,后续本机对调EIU,故障转移,更换EIU后故障排除。其原因为在飞机未接通防冰电门的情况下,由于EIU1内部故障,EIU1持续给左发ECU提供防冰引气需求,造成双发慢车转速不同。而针对B-993X飞机的译码结果,双发慢车转速不一致仅发生在空中,地面一致,可以排除引气需求偏差方面的可能性。

2、原因二:IDG滑油冷却需求不同

针对IDG滑油温度差别,IDG滑油的冷却在CFM56-5B发动机上主要靠IDG燃滑油热交换器实现。当发动机滑油温度高于90℃后,发动机滑油温度传感器会直接给ECU信号,FRV接收ECU信号打开,将部分高温燃油送回大翼外侧油箱,以使更多冷的燃油通过热交换器,提高冷却效率。空中慢车状态下,当FRV最大开度仍不能满足滑油冷却需求时(即滑油温度高于105℃时),发动机将提高转速,转速升高FF必然升高,从而引入更多的燃油来冷却滑油,转速的提升与滑油温度的提升呈线性关系,如图3所示,当然转速也不是无限制提升,当温度高于130℃时,转速不再调节。需要注意的是,在地面,滑油温度即使高于105℃,慢车转速也不会变化,这跟空中状态是不同的,对此,我们在模拟机上也进行了验证,如图4所示。



结合上面的结论和之前的译码结果,我们有理由推测,是不是因为B993X飞机左发滑油温度高,造成其慢车转速比右发高呢?进一步译码发现,在转速不一致时,左右发滑油温度分别为6065,远远低于FRV的回油区间,所以滑油温度高的可能性基本可以排除。但这里自然会出现一个疑问,根据图2,影响慢车转速的为IDG滑油温度,而控制信号却是由发动机滑油温度传感器TEO给的,发动机和IDG的滑油系统是两套独立的滑油系统,为什么IDG的滑油温度冷却要靠发动机的滑油温度传感器来实现呢?如图5所示,CFM56-5B发动机用HMU的旁通燃油冷却IDG滑油,然后再进入主热交换器来冷却发动机滑油。因此如果IDG滑油温度高,则IDG滑油冷却器出口的燃油温度徧高,进入主热交换器以后不能有效降低发动机滑油温度,造成发动机滑油温度随IDG滑油温度上升而上升,AMM的描述部分中明确提到,IDG滑油温度上升1度,发动机滑油温度就会上升1度,所以设计了FRV,其作用是引走一部分IDG滑油冷却器出口的热的燃油,使主热交换器里燃油温度降低,从而能更有效地降低发动机滑油温度,这也就解释了为什么滑油温度传感器可以为FRV提供控制信号。


通过上面的介绍,我们知道空中IDG温度高会造成慢车转速升高,是由于FRV全开回油时无法满足冷却需求,同样道理,如果FRV失效在了关闭位或被控制关闭,滑油温度一样可能会升高。FRV的关闭受一系列条件影响,其中FLSCU便是其中之一,例如当外侧油箱温度高于一定值时,FLSCU接收油箱温度传感器信号,通过EIU来给到ECU,使得FRV关闭,停止回油。20082月份,619X飞机持续反应下降阶段右发慢车转速高于左发,慢车以上转速一致,后左右对调FLSCU后故障转移,更换故障的FLSCU后续正常,其原因就是因为FLSCU2故障,使得右发IDG滑油温度高时右发FRV无法打开,为了增大冷却,ECU只能通过提高FF,进而慢车转速升高。后续对发动机滑油温度进行译码比较,也验证了上述推测,如图6所示:


3,原因三:进近慢车信号偏差

针对进近慢车信号偏差,由前面的介绍得知,进近慢车状态是由SFCCLGCIU通过EIU给到ECU的。正常情况下,襟缝翼手柄离开零位,或起落架放下后,慢车转速由调节慢车状态上升至进近慢车状态。如图7所示,形态1选择后,双发转速短时间内迅速上升6-7个百分点,但依旧是慢车状态。(注:此时飞行高度大概在5000feet左右) 


针对B993X飞机,在形态1选择前后译码如图8所示:


形态0时,左发N128.5%,右发在21.8%,相差明显,形态1选择后,右发N1会升高转速,直至跟左发相近,而左发参数几乎没有变化,后续直至落地关车,左右发转速都基本保持一致。通过图7和图8的对比发现,B993X飞机在飞机形态改变前后,左发转速没有变化,且形态放出后转速与右发一致,说明左发在空中飞机光洁形态下,慢车转速一直处于进近慢车状态,右发是正常的。结合信号的传递是SFCC1EIU1ECU,我们下措施更换EIU1,并左右对调了SFCC,同时安排检查SFCCEIU之间线路。次日安排跟机观察,飞机刚开始下降时,油门慢车,就看到右发转速高于左发,故障转移,如图9所示。后续更换故障的SFCC,故障排除。


三、排故思路总结:

    通过以上深入分析,在得到机组报告左右发推力不一致时,需要通过译码全面了解以下信息,并通过原理分析确定原因,最终准确隔离故障件。

1,推力不一致发生在哪个阶段:地面空中全程;仅在空中;仅在空中进近阶段。

2,左右发的滑油温度值。

3,襟缝翼位置构型。

4,引气系统相关参数。

四、延展思路:

由上述分析,我们也可以解释两个问题:

1,  手册中AMM TASK 71-00-00-710-025-A Accel Check章节,也就是试车培训中的发动机加速测试,要求从30%N1开始快速推油门至灵活起飞位,计算发动机从30%N1到接近灵活起飞推力的加速时间(不大于7.5s)。为什么从30%N1开始推油门呢,根据前面译码的数据,我们知道,在低高度时,形态1选择后发动机进入进近慢车状态,其N1转速恰好就在30%N1左右,也就是说所谓的加速测试,其实就是测试发动机在复飞时油门的相应速度,即从进近慢车到复飞推力的时间。

2,  MEL 27-51 -01A保留SFCC2襟翼通道时,按MEL32-31 -01A保留LGCIU2时,都有地面最小慢车不可用的条目,其实保留这些都会使得相应侧发动机在地面进入进近慢车状态。


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