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自动化仪表维护安装经验集锦(11-20)
        仪表检修就是指对于工业中工厂仪表出现的问题(如通讯故障或显示异常时)进行的查找并处理问题的工作。在此,仪表检修分为:单体仪表检修和成套系统检修。单体仪表通常出现的故障是显示不正常或没有显示,通过测量其输出信号和面板操作一般可以解决。而成套系统比较复杂,必须通过经验判断大体会出现此故障的原因然后逐渐查找处理故障。我们总结了一些仪表故障及处理方法的集合,希望对所有仪表人员有所帮助。

11、1996 年 2 月 12 日,异丁醇车间脱水塔回流量调节 FRC-105增大阀开度,记录仪显示不变大。用调节器加信号,检查调节阀开度、行程正常,但物料流量却没有变化。经现场检查,原因是工艺副线阀门处于全开状态,此时调节阀失去作用。实际上,当副线阀门全开时,致使调节阀的可调量变小,甚至失去作用。

12、1996 年 2 月 13 日,异丁醇车间脱水塔入料 FRC-101 更换调节阀后,联校时调节阀正常,而实际使用时工艺入料量却达不到最大量,只有 50%左右。经过检查,发现由于工艺活门关不严,在更换调节阀时,工艺在调节阀活门前加了盲板,而副线没加,过去的流量为副线活门漏量。拆除盲板后用调节阀调量仍上不去量,工艺因此怀疑调节阀不好用。分析原因:将副线活门全开,关闭调节阀,入料量不变且与调节阀开 50%时的量一样,说明调节系统好用。由工艺进一步查找原因,原来入料泵出口活门不好用,不论怎样开关,阀芯实际上始终处于一定位置,即阀芯脱落,所以泵出口流量达不到理论

13、关于 I/C 电容液位计测量液位及气柜容积的区别:

⑴I/C 测量液位时,液面升高电容介质加大,电容变大,输出电流随之变大,电容量与液面变化成正比,因而反应出液位的量。


⑵I/C 测量气柜容积时,如图 6 所示,电容线 U 形置于气柜水封之中,其水中最低处有一胶皮管套于其上(起重物作用),电容最大时,气柜容积最小,随着气柜容积增大(升高),电容线被逐渐拉出水封,电容逐渐变小,电容量与气柜容积成反比,因此,此类I/C 液位计要求反向测量。该仪表内部设有正反向设置开关,通过调整其内部转换开关、接线、二极管方向,可使气柜容积最小时电容最大,输出电流最小(4mA);气柜容积最大时电容最小,输出电流最大(20mA)。具体调整方法:J 1 、J 3 断开,J 1 与 J 2 短接,J 3 与 J 4 、J 5 、J 6 根据量程适当短接。

注:2004 年 8 月,牡丹江东北化工有限公司 15kt/a 醋酸乙烯装置乙炔气柜以及氮气气柜容积(高度)采用毛细管单法兰压力变送器测量,将法兰膜盒置于气柜顶部(变送器与法兰膜盒等高度),随气柜升降,毛细管内的硅油产生静压力,这个静压力与气柜高度成正比。石家庄化纤有限公司乙炔气柜采用双法兰变送器,这是一台负压法兰损坏而正压完好的仪表,充分运用了报废仪表,达到了测量目的。


14、聚丙烯装置气柜压缩机信号联锁原理:

在气柜 200m 3 处(低限)有一组干簧管(并联),当气柜降到此处时,置于气柜顶部的永磁铁吸合干簧管,使仪表盘内24V 中间继电器动作,继电器常闭触点断开(电气接线如图 7),控制压缩机联锁电路,使压缩机跳车,防止气柜抽空。此系统另有 I/C 液位变送器产生 1~5V 信号送至电动色带指示报警器,发出低于 200m 3 ,高于 800m 3 报警信号,送至闪光信号报警器发出声光报警,提示操作人员注意。

15、异丁醇装置分层器浮筒液位变送器指示与实际不符,1996 年9 月 2 日,仪表工校验此仪表时发现零点偏低,调好零点 4mA 后,浮筒内装满水(满量程),仪表输出仅为 5mA。调整量程为 20mA,发现零点高达 19mA,说明测量范围已经不够,用一铁丝钩住扭力管与浮筒连接处,向上用力,电流输出可增大,放开向下用力,电流输出下降,说明仪表放大器正常,是扭力管活动范围不够,拆开浮筒,从扭力管与外管间隙处抠出许多腐蚀后的“红泥”,经过清洗后恢复装好,校好零点,灌满水,输出达 20mA 以上,仪表正常。1997 年 2 月 18 日,季戊四醇装置原料脱醇塔 LT-105 也遇到同一故障。

结论:扭力管本身正常的位移范围很小,如果有杂物将扭力管与保护管之间的间隙填充,轻则量程可调范围变小,重则指示值停留某一位置不变。

16、1996 年 9 月 16 日,聚丙烯装置聚合釜夹套出水快速切断阀在现场手自动时正常,控制室控制时只能关不能开。经查,控制室通电后,现场控制箱内线圈有电,并且产生磁力,但阀却不开,所以怀疑手自动按钮出现故障,由于线圈通电产生的磁力无法克服按钮内弹簧力,致使其内滑块不动作,气路不通,而在手自动时,用手产生的力远大于磁力,所以阀可以动作。更换手自动按钮后,切断阀动作正常。

17、 1996 年 10 月 8 日,聚丙烯装置聚合釜夹套温度冷热水分程TV-3 热水调节阀出现行程不够现象。现场检查:控制室用调节器给 50%信号,调节阀关;给 75%信号,调节阀行程不到 50%;给100%信号,调节阀应全开,实际未动作。用电气阀门定位器喷嘴挡板机构试验时,阀可以全开全关,说明调节阀本身没有故障。调节器加信号,阀可以动作,只是行程不够,故怀疑电气阀门定位器有问题,通过调零、调量程、更换阀门定位器,故障仍未消除。后用万用表监测定位器输入信号发现:调节器给 50%信号,定位器的输入信号仅有不到 10mA;调节器给 75%信号,定位器输入信号 12mA,调节器给 100%信号,定位器输入为 13mA,而理论上应为 12~20mA,说明输出安保器坏,更换备用表后,故障消除。

*此例说明:在现场调节阀调校过程中,如果用控制室调节器发信号,则必须采用定位器输入信号监测仪器,确保定位器输入信号准确无误方可调校。

18、1996 年 10月 17 日,异丁醇装置工艺反映脱水塔顶部温度指示偏低。因脱水塔各点温度共用一台 ER-186 记录仪,而其它各点指示正常,怀疑第六点即塔顶点有问题,校验记录仪该点正常,排除记录仪问题,盘后测量该点电阻值,在稳定的情况下与实际温度也有出入,且所测电阻值从 118Ω变化到 122Ω,此过程为渐进的,所以怀疑该点电阻体有短路(并非全短)现象,10月 28 日上塔检查,发现电阻体套管内有介质,清除介质后,温度上升近 40℃,说明确系电阻体漏造成的温度偏低,拆除电阻体后检查发现法兰式电阻体内法兰口有砂眼,重新补焊,安装后仪表指示正常。此故障的直接原因是:电阻体内有砂眼,导致物料进入电阻体保护套管内,造成电阻体产生附加并联电阻(总体电阻降低),温度指示必然低。该点温度正常稳态的记录曲线应为直线,而实际是波动的,记录仪打点字头变化趋势如图 9。


19、1997 年 2 月 18 日,季戊四醇装置甲醛系统开车,工艺反映进蒸发器空气量 FT-102 指示不准。经查,此表为微差压 160mmH 2 O,稍有漏点就会造成测量不准,用肥皂水试漏,发现有漏点,消除后工艺仍认为不准,具体现象为减少放空空气量,进入蒸发器的空气量应增加,实际上并未增加,反而减少,检查 FT-102,发现导压管内有液体,且有甲醇味道(正常不应该有甲醇的),怀疑蒸发器后工艺管线有堵塞,阻力变大,造成空气加不上量,并且由于堵塞致使三元气反冲,进入空气表导压管。配合工艺检查发现第二吸收塔尾气放空管堵,内有水及冰。工艺流程简图如图 10。


20、1997 年 2 月 18 日,季戊四醇装置1996 年大检修后开车曾发生此事。入料正常,蒸发器液位 LT-101 应有反应,而实际上液位跑零下。本测量液位系统采用差压变送器负迁移的办法,其测量范围为-13078~-1948Pa,打开正排污孔,介质量小且时有时无,打开负排污孔,介质量大且稳定,故怀疑 LT-101 未送电。用万用表测量有3mA 电流,说明供电正常。打开三阀组平衡阀,使正负压室压力平衡,LT-101 指示最大,说明仪表好用,此时向负压室冷凝罐内加入冷凝介质,仪表逐渐向零点移动,大约在 20%左右不动,而此时工艺液位在 60%左右,调整 LT-101 零点至 60%后,仪表正常。此现象的原因确定为正压管三阀组处结晶堵,通过打开平衡阀,由负高压冲击正低压,形成了通路,仪表恢复正常。另外校表时按原设计量程,由于介质密度的原因,也与实际有出入,故需调整零点。


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