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校直机液压系统故障分析与对策(3)


4)系统改进

经以上分析,根据备件库存情况和尽量减少改动量并确保实用、可靠的要求,作如下改进:

1)换向阀7Y型改为同规格的O型机能,切断系统回油进入校直缸2的途径,从设备工艺动作要求上看,改动对主机校直工作无任何影响。即使总回油阻力过大,回油均不能进入校直缸2,从而有效地避免误动作。

2)重新调整各电磁换向阀的电气动作关系,见表3改进后一列,在升降缸1下降、停止和校直缸23停止等待时使卸载用换向阀91T断电,双联液压泵处于卸载状态,其余不作改动,从而达到升降缸1上升,校直缸23动作时,系统逐渐加压运行,避免了30MPa进油压力的突然释放而造成的液压冲击和系统振动。

5)小结

改进后,该机两大故障现象消除,系统运行稳定、正常,满足生产的需要。

多缸并联独立工作时,由于系统总回油阻力过大,采用Y型机能换向阀是造成要求中位停止的液压缸误动作原因之一,要防止误动作应慎用Y型机能换向阀。

在诸多液压冲击原因中,压力急剧下降即压力突然释放造成的液压冲击常被忽视。除正确选择、设置液压元件和进行系统调试外,合理设置、调整系统各动作的电气控制关系,使系统压力不致突变是防止冲击、系统振动的途径之一。


注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916

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